论废热锅炉给水调节阀事故的诊断及处理的论文.docVIP

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论废热锅炉给水调节阀事故的诊断及处理的论文.doc

  论废热锅炉给水调节阀事故的诊断及处理的论文   摘要:论述了废热锅炉气动调节阀阀芯旋转事故的诊断及处理。   关键词:锅炉;气动调节阀;诊断;处理   1 概述      废热锅炉是中海石油化学股份有限公司化肥一部从意大利引进的,具有90年代先进生产技术的产汽锅炉。生产能力为100t/h高压蒸汽,废热锅炉具有fdf运行方式和teg运行方式。   在废热锅炉的仪表设备选型中,锅炉给水调节阀选用了masonelian生产的高差压调节阀(fv-02030),该调节阀调节锅炉汽包液位的稳定,起到着关键的作用。锅炉给水调节阀(fv-02030)引进汽包三冲量控制,所以锅炉给水调节阀对生产100t/h高压蒸汽非常重要。否则,将危及锅炉及高压蒸汽的安全稳定运行。   中海石油化学股份有限公司化肥一部自1995年投产到2009年14年期间,锅炉给水调节阀基本上能够安全稳定运行,但有时会发生对锅炉汽包液位调节不稳定的紧急情况。2005年在一次开车过程中发现该调节阀(fv-02030)投用后,发现阀芯、阀杆旋转偏向180°造成反馈杆扭断,调节阀失控的现象,险些造成汽包泛液的重大事故,严重影响了开车的顺利进行。   下面对锅炉给水调节阀(fv-02030)本次事故进行全面分析及处理作以下介绍。      2 锅炉给水调节阀(fv-02030)的事故诊断过程      2.1 锅炉给水调节阀(fv-02030)的结构图(如图1所示)         2.2 锅炉给水调节阀(fv-02030)的技术指标   介质:hp炉水;温度:120℃;压力:13mpa;压差:2.24mpa;液量:96.8t/h;液量特性:等百分比;行程:80mm;阀体尺寸:3;阀体材质:m,最小处(上下两端)0.3mm,超出了合理的装配尺寸,经分析后认为阀芯在高差压作用下产生高频振荡,使阀芯、阀笼间隙量增大,高压差水流在阀芯、阀笼的间隙中形成涡流致使阀芯转体,这才是该阀产生故障的直接原因。   (3)在处理过程中,阀内平衡密封已无备件,根据渗碳f4具有抗磨性、自润滑性及温度使用范围(耐温250℃以下),本人选用渗碳f4加工成c型平衡密封环,并将原平衡密封环内衬螺旋形钢圈小心拆下,安装在新加工的平衡密封环内,形成新加工平衡密封环的内骨架。   在修复阀芯、阀笼过程中,根据阀内件材质(阀芯材质为ais117-4ph,同sus630,国内材料对照为0cr17ni4cu4nb)决定选用sus316(国内材质为00cr18ni14m02ti)焊条,阀芯表面堆焊,考虑到阀芯较阀笼更容易机械加工,先将阀笼找正后用机床将阀笼内径车去0.2mm,由阀笼尺寸做为基准来配合加工阀芯,由于该调节阀工艺操作条件独特,温度高且差压大,对阀内件材质选择、间隙量控制尤其重要,间隙过小,阀芯与阀笼会在工作状态下发生热膨胀突然抱死,间隙过大,又会发生阀芯振荡,产生流量波动。根据其材质的机械性质,在无原厂装配图纸的情况下,本人 参考 国内外同类材质,类似结构形成调节阀的产品技术参数,根据多年的实际工作经验,将阀笼内径与阀芯外径的间隙量控制在0.1mm~0.15mm之间。机加工完成后,阀笼、阀芯实际装配间隙为0.13mm。回装投用后,工作状况稳定,再未发生旋转现象,经过本次对给水调节阀的事故处理,在投用期间再没有出现过任何问题,满足了工艺生产要求。      4 结论      (1)在调节阀检修处理中,对调节阀的结构、性能必须熟练掌握。   (2)在修复选择备品备件的替代品时。应根据工艺要求,调节阀自身要求,选择合理的替代材料及备件。   (3)机加工修复的阀内件,应严格控制其加工尺寸,保证在尺寸公差范围内。   (4)调节阀装配严格按照装配程序进行,检修质量是保证生产稳定运行的关键。   (5)通过本次对该调节阀的解体检修,从技术上解决了因机加工修复的阀内件尺寸达到要求,确保了在运行中不再发生潘转90度的故障,锅炉给水稳定。

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