一起离心泵选型工程案例分析.docVIP

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一起离心泵选型工程案例分析

一起离心泵选型失误工程案例分析 孙万富 摘要 关键词 管路特性曲线 阻抗 车削叶轮 泵的相似律 引言 通常在大型空调建筑中空调电耗占整个建筑的30%—40%,而空调水泵的能耗又占中央空调系统总能耗的20%—30%,且常用的离心泵工作特性有别于轴流泵,因此,合理地选择空调泵成为空调系统安全、经济、平稳运行的重要前提之一。在实际工程中,由于人们对离心泵的特性认识不足,导致选型失误,或对工程技术问题处理不当,给系统的正常运行管理带来诸多隐患。1999年夏天笔者参加了一项民用建筑空调工程项目的施工、调试,由于选型失误及业主的固执,空调泵一直处于高能耗的运行状态,每年直接经济损失15元。现将问题的发现、处理及选型失误介绍作如下分析,以供工程设计及技术改造参考。 故障现象及现场处理 该工程为广东中山市某大酒店的裙房部分(商场),空调主机为两台400冷吨的离心式冷水机组,与之相配套,冷冻水泵选择了离心泵两台均为Q=300m3 /h, H=30mH2O。工程施工结束,调试时发现随着冷冻水泵出口阀门开启程度的加大,泵内产生很大的噪声,出口压力很高,进口压力为 0(实际应为负压),业主认为问题严重,要求马上解决问题,且不得采用关小泵出口阀门的方法,迫于工期等诸方面压力,在泵出口设置两个变径加大出口阻力,故障现象基本消除,通过工程验收,但遗留了隐患:(1)水系统的能耗大大增加;(2)水流量偏小,增大主机蒸发器冻结的可能及降低主机的制冷效率。 原因分析 离心泵在选型时,首先根据工程要求合理确定最大流量与最大扬程(用Qmax及Hmax表示),然后分别加10—20%作为不可预计(如计算误差、漏耗等)安全裕量作为选用的依据,即:Q=1.1Qmax H=1.1~1.2Hmax 这样即可使得离心泵处于高效区内平稳运行,且泵的实际流量扬程与设计值相接近,该工程经事后根据实际管路计算,所选水泵扬程若为H=15mH2O即可满足要求,而实际所选泵的扬程为H=30mH2O(流量Q=300m3/h是根据主机所需流量而定的),是实际所需扬程的2倍,则泵与所在的管路系统明显不匹配。若泵出口阀部分开启,由流体在管路系统中的流动特性知,流体???管路系统中流动时所消耗的能量用于克服管路系统两端的的压差H1及阻力hι,根据流体力学原理阻力损失可表达为流量Q的函数: hι=SQ2 式中S——阻抗(s2/m2),与管路系统的阻力与局部阻力及几何形状有关。 则总能耗H= H1+ SQ2。 当泵出口阀部分开启,则阀门处的局部结构状况决定局部阻抗很大,整个管路系统的总阻抗S也相应很大,对应的管路性能曲线较为陡直,如图OB示,与离心泵的性能曲线交点B即为工况点,此时泵的流量较小扬程却较大。对于泵的入口,虽然有较大的阻抗,由hι=SQ2知不会有太大的阻力损失。 反之,若泵出口阀逐步开大,阀门处的阻抗相应减小,整个管路系统的总阻抗S也相应减小,对应的管路性能曲线较为平缓,如图OC示,与离心泵的性能曲线交点C即为工况点,此时泵的流量较大扬程却较小。在泵的吸入口及吸入口的过虑器处阻抗较大,由hι=SQ2知会有很大的阻力损失,当阻力损失大到一定值时,就会在泵入口出现很大的负压(即具有很大的真空度),如果泵内某处的压Pk低至该处水温度下的汽化压力,即:Pk≤Pv,部分水即开始汽化在液体内部形成气泡,与此同时,由于压强降低原来溶解在水中的某些活泼气体,如氧气在负压条件下也会逸出,更增加了产生汽泡的可能性与数量,这些气泡随液体快速流进泵的高压区(叶轮 叶片之间)后迅即破灭,于是局部产生高频率,高冲击力的水击,不断打击泵内部件,尤其是叶轮,压力愈低,气泡愈多,则冲击愈明现,噪声和振动愈大,同时水泵的出流量急剧减小,严重时会出现断流,即发生“汽蚀”现象。亦即该工程调试时出现的现象,显然,这是应该避免的。 至于在泵的出口设置变径,实质就是加大管路系统的阻抗,与关小阀的开启程度等效,此时管路特性曲线较陡,系统流量较小,为防止蒸发器内的换热管冻结胀裂,这是不允许的;同时,据泵的Q—N性能曲线,消耗的轴功率并没有降低多少(且电机没有更换),故仍处于高能耗状态下运行。 正确处理 鉴于上述情况,根据离心泵的特性和选型的基本原则,可 方案一:重新选用与系统相匹配的泵和电机 即将原有的两台泵均更换为Q=300m3 /h, H=15mH2O的离心泵,该方案的优势在于泵与管路系统具有良好的匹配性,泵处于高效区内、低能耗状态,就当地的气候条件及建筑物情况,每年电费就可节省10~15万元,项目改造费用半年就可收回,只是需要几万元初投入。 该措施使用于泵额定流量、扬程所需值偏差较大的情况。 (2)车削叶轮外径同时重新选配电机 实践证明如果叶轮车削量不大(一般不超2

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