大庆油田水处理及注水工艺技术1讲义.pptVIP

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“股份公司油田地面工程关键技术交流会论文”; 多年来,大庆油田始终坚持“把水量当产量来管,把水质当措施来抓”的理念,落实股份公司关于建立长效和常态化注水工作机制的要求,不断完善管理体系,创建“环节控制”管理法,逐步形成5大工艺系列,研发应用26项配套技术,形成具有大庆油田特色的水处理体系,有效解决了 “水质达标难、注水能耗高”的问题,满足了高含水后期油田开发的需要,为大庆油田4000万吨持续稳产提供了有力支撑;二、改善注入水质的主要做法;大庆油田已建水处理站288座,污水管道3358公里,年处理污水8.5亿立方米,建成国内最大的工业污水处理系统。为满足油田开发不同阶段注入水质要求,地面工程不断创新发展污水处理技术,逐步形成了五大工艺系列;工艺:两级沉降+压力过滤为主的三段水处理流程;油田老区:普通污水处理站后增加两级???力过滤流程为主; 外围油田:主要采用两级沉降+两级压力过滤流程。;工艺:曝气沉降+涡凹气浮+流砂过滤+膜处理流程;停留时间 7~9h;项 目;二、改善注入水质的主要做法;目前面临着: ①随着聚合物驱和三元复合驱开发规模的扩大,采出液成份日趋复杂,油水乳化严重,分离困难等问题。 ②随着特低渗透油层的开发,要求注入水质达到“5.1.1”标准。 ; 问题1:油水分离难;自然沉降时间由3~4小时延长到7~9小时,混凝沉降时间由2~3小时延长到3~5小时。;现场应用57座水处理站;适用沉降分离效率低的处理站,已应用5座含聚污水站;对于调节堰好用的沉降罐,采用堰调节连续收油至油系统;对于调节堰不好用的沉降罐,增设电动 调节阀调整液位,实现连续收油;年安排2700万元,清淤800座,清除污物17万立方米 淤泥高度控制在40cm以下; 问题2:过滤效率低;先小强度“颗粒碰撞”松散滤料,后大强度“水流剪切”清除污染物。 滤后水含油降低31%,悬浮物降低36%。 现场应用17座水处理站。;用升温水对过滤罐反冲洗,提高反洗效果; 水反冲洗后滤料情况 ;应用2座含聚站,正组织设计2座;2011年开始,制定滤料清洗和滤罐维修流 程和制度,由内部队伍实施专业化施工; 问题3:细菌控制难;杀菌率达到99.0%以上;污水站二氧化氯杀菌工艺流程图; 问题4:低渗透及特低渗透水质达标难;逆向过滤工艺,通过絮凝使絮体和水快速分离,形成悬浮泥层,污水经泥层过滤 ;中空纤维超滤膜为中空型,内压式设计,过滤精度高,要求来水达到“8.3.2”标准,处理后水质达到“5.1.1” 标准;通过以上技术措施的实施,并在加强生产管理的配合下,油田采出水水质得到明显改善。2012年污水处理站水质合格率上升至90.2%。; 目前,大庆油田污水站水质合格率已达到90.2%,而井口水质合格率低于65.0%,存在二次污染严重。主要是在干支线和井筒污染治理上,缺乏有效的技术措施。; 问题1:注水干支线污染治理难度大;注 水 管 道 清 洗 技 术; 问题2:井筒污染治理难度大;通过技术攻关,解决了边远井和特殊井的洗井难题。; 问题3:废液处理能力不足;废液回收预处理技术; 三年累计洗井114854井次,干支线冲洗17134km,井口水质合格率逐年上升,由2010年45.3%提高到2012年67.4% , 累计增加注水988.6万立方米;二、改善注入水质的主要做法;大庆油田建成注水站245座,注水泵830台,注水管道21938公里,注水井34668口,年注水6.1亿立方米,年耗电35.5亿千瓦时,注水能耗占总能耗的43.2%,权重高、潜力大,已经成为油田节能降耗的主要挖潜对象。对此,通过开展注水系统能耗节点分析,量化能耗分布,确定挖潜措施;; 1、井管压差大;杏南五;;; 2、管网压降大;杏V-I;利用非金属管道不腐蚀、不结垢、摩阻小等特性,减少水力损失,提高系统效率 适于低洼地势和强腐蚀地域,已应用6265公里 制定维修管理办法,实施内部专业维修,已完成518处;3、泵管压差大;通过叶轮减级降低泵扬程,缩小泵管压差,达到节能目的 成本低、见效快,生产单位可自行实施 适用于泵管压差1.3~1.5MPa之间,现场应用124台泵;;通过变频调整电机转速,调节流量、扬程和功率,降低输出功率,缩小泵管压差 自动调节,可消除泵管压差 适用于注水波动较大,相对独立的注水管网(如聚驱注水站),目前应用14座站;注水站采取梯级配备设计,按流量大、中、小3级布泵 能适应较大范围水量变化,对注水方案调整、产能钻控、周期注水等有较强适应性,降低泵管压差 适于规模注水区块注水泵配置,年优化注水泵运行70台次,年节电4263.69万千瓦时; 4、机泵能耗高;将泵体内主要过流机件叶轮、导叶等涂膜抛光,

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