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邢钢2#高炉系统优化实践.pdf
邢钢2#高炉系统优化实践
刘宏伟 刘玉江
(邢台钢铁有限责任公司邢台054027)
摘要阐述邢钢炼铁厂2。高炉,2004年5月份开炉,开炉后比较顺利,但是进A 2004年下半年以后,炉况反复
出现问题,崩料、悬料频繁.高炉铁水质量比较差。为了彻底改变现状我们多方面下手开展攻关,解央生产中的实
际问题,存在的问题逐个被解决以后,高炉的生产有了根本改善。
关键词高炉炉况优化
1前言
邢钢炼铁厂28高炉于2004年4月25日大修开炉投产,炉容由230m3扩容到350m3,高炉设置14个风
口、一个铁口、一个渣口,采用水冲渣法;炉顶采用wz—c型无钟炉顶结构;高炉配备三座顶燃式热风炉;炉
前配备全液压开眼机、泥炮;高炉槽下、炉顶、热风系统采用工业以太网集中控制。
2存在问题
2 8高炉开炉以后达产达效期间生产比较顺利,顺利完成第一阶段的工作。到2004年7、8月份以后高
炉开始出现崩料的现象而且越来越频繁,崩料还伴随着一些炉况的问题。2‘高炉崩料与其它几座高炉的情
况不同。崩料以后透气性迅速下滑,煤粉不能正常使用,风口焦炭运动缓慢或基本不动,炉顶温度高,高炉很
快就从崩料转变成炉凉事故。从2004年7月份以后基本上过一段时问就会发生一次,但是周期并不固定,
给炉前生产带来很大困难,对进风件的损坏非常严重,最频繁的时候20天左右就会出现一次炉凉事故,每次
更换喷枪和进风件需要数万元。进入2005年到3月份又累计发生三次,给生产带来很大损失。20高炉在
正常的时候单天的利用系数一般都可以达到4.0左右,渣铁物理温度也比较充足。
邢钢28高炉近期指标情况
月份::焦比煤比i:风温i:‘挈‘i1 R2譬崩料悬料热攀炉=嚣;:
2004.11 3 63 397 143 511 1126 80.21 0.49 0 02 1 16 1 49 29 6 186 86 58.70 1.26
2004 12 3 92 387 140 499 1134 56 07 0.60 0.02 1 16 0 27 109 l 192 89 58 87 1.50
2005.01 3 94 37/ 144 492 1136 77.77 O 49 0.02 1.10 1 02 96 0 193 89 59.00 1.24
2005 02 4.03 368 159 495 1134 79 04 0,45 0.03 1.09 0.15 171 0 195 89 58 42 1.38
2005.03 3.75 365 159 492 1120 79.29 0 46 0 03 1.09 1.34 86 2 193 89 58 28 1 40
2005 04 4.04 358 155 482 1i27 90 57 0 42 0 03 1.09 O 00 35 0 200 94 57 94 1.28
3原因分析
我们立足内部查找原因,首先认为这种炉况的反复波动不只是操作的问题。从崩料的形式判断高炉的
崩料属于下部崩料,崩料的结果是直接破坏高温区的结构,造成大量的生料和熔融态渣铁进入炉缸所致。每
次大幅崩料以后都伴随迅速的炉温下滑,处理起来非常困难。我们从多方面展开讨论发现问题:
3.1热制度和造渣制度
在正常的状态下2“高炉比较正常的状态说明20高炉热制度和造渣制度不存在问题。
——354——
3.2煤气利用存在的问题
每次发生炉况事故前都有一段时间炉顶温度偏高的现象、透气性高,这说明上部调剂还存在一定问题。
炉顶布料流槽角度不能固定在一个相对稳定位置使用,这是一个需要我们系统考虑的问题。
3.3槽下筛分问题
28高炉的槽下选用双层、双面环保振动筛。由于28高炉槽下场地比较狭窄在设备设计和选型的过程
中筛子的尺寸按照标准尺寸进行缩小。结果筛子的筛分效果不理想,物料直径lOOmm的是卡筛子,5mm
的物料控制不住,原料条件最差的时候人炉料5~lOmm比例高达20%.5rnm的比例接近10%。振动筛
需要彻底改造解决筛分问题。
3.4冷却系统问题
在认真统计2“高炉每次炉况问题以后的高温区水温差变化以后,发现每次崩料以后高炉的水温差都会
出现较大的波动。在圆周方向的分布非常不均匀,我们分析认为是高温区的冷却强度偏大形成结厚以后在
炉温波动的时候结厚脱落,这样反复结厚、脱落形成反复的炉况问题。
4系统调整措施
针对分析以后发现的问题,我们开展有针对性地工作,通过逐项解决问题,希望解决炉况问题。
4.1槽下问题
槽下的问题比较大,通过3次的改造彻底解决槽下振动筛的问题。第一次改造增大了振动筛的振幅,扩
大筛板问的距离,保证较大粒度能够通过筛板进入受料斗;第二次改造保证物料人炉含粉率低于5%,但是
返矿粒度偏大;第三次改造实现了人炉料含粉率小于3%,返矿粒度得到控制。经过三次改造槽下的问题得
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