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焦炭优化使用降低消耗.pdf
焦炭优化使用,降低消耗
吴卫彦
(张店钢铁总厂质检计控处淄博255007)
摘要 由于焦炭市场的供应紧张,进厂焦炭厂豪增多,达到=十家之多,不同厂家、不同质量的焦炭混敢,给生产
造成很大波动,实施焦炭分质、分级人炉改变使用成份较杂的局面,效果明显,能够使各座高炉达到稳定,顺产,焦
炭得到了明显降低。
关键词高炉焦炭分级
1现状
天,焦炭货位存量在5000吨以上,但由于焦炭市场的供应紧张,进厂焦炭厂家增多,达到二十家之多,不同厂
家、不同质量的焦炭混放,给生产造成很大波动,高炉冶炼焦炭使用量增加,焦比居高不下,见表一。同时,影
响正常的生产秩序。高炉冶炼时常出现凉炉、崩料、悬料等炉况事故。2003年元月份,由于焦炭质量差、粒度
小。造成420m3高炉炉况波动,导致铁1:3涌料事故的发生,高炉休风近一个月.直接经济损失达50万元。
2004年6月焦炭质量差,造成各高炉炉况难行。
2004年1~12月份高炉冶炼焦比情况(单位:kg/t)(表一)
项卜\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 累计
50炉 635 673 625 651 609 675 637 650 639 637 618 616 636
1—4 632 657 623 656 603 662 621 619 659 624 643 610 615
8护
2解决方案的确定:
58(420m3)高炉由于容积较大,考虑到使用粒度适合、质量好的焦炭,可增加料层透气性,焦炭能够充分
燃烧,降低焦炭消耗,可使焦比降低,选择焦炭分质分计人炉,对不同质量、级别的焦炭进行分别存放,分别供
应58炉、1--48炉冶炼生产。
原料场有进厂焦炭货位料仓焦炭料仓68个。分7个货区,料场面积大,焦炭进行分区存放,现有货位完
全满足分区存放的需要。
焦炭加工有两台焦破机可分别切割加工粒度要求不同的入炉焦炭,分别传送到58炉、l--48炉上料仓。
高炉生产有两套上料系统,5”高炉有单独的皮带上料系统.1~48(128rn3)高炉整体一套车皮上料系
统,可分别上仓使用。能够保证质量稳定,不易引起大的炉况波动,可为高炉生产能够高产顺产提供保证。。
对焦炭分质分级入炉的方案实施由生产部负责协调组织,对焦炭货位进行分区;质检计控处对焦炭厂家
进行总体评价,对焦炭质量分级分类.落实焦炭实名制(厂家名称);供销处提供采购计划,并分类注明,落实
焦炭实名制;原料厂按要求分质分级分区进行加工;炼铁厂对使用情况进行反馈。
一184——
3实施内容
2004年12月由生产部组织制定了《焦炭分级人炉管理规定》,其规定了各单位的职责,并明确实施内
容,各单位实施制定措施如下:
质检计控处:根据2004年1~11月份进厂焦炭质量情况对不同的厂家焦炭情况进行分级、分类,分级按
照国家标准.分类分为A、B两类,A类供58炉使用,B类供1~40炉使用;落实焦炭实名制。以上内容形成
。进厂焦炭分类预排表”,每月月底报出。见附录。
生产部:对货位进行分区,A类共计28个货位,分三个货区,分别为二股滑坡仓、二股南简易仓、三股滑
坡仓;其它为B类货位,含台格块、粒焦共40货位,4个货区。
供销处:每月月底前出具“采购计划表”,内容为下月焦炭供用情况,(在“进厂焦炭分类预排表”之前)内
容包括:供应单位、生产厂家、规格(粒度)、发站名、供应量等。焦炭实名制体现在表中。
炼铁厂:及时反馈使用情况。生产部组织采用相应措施。
4实施效果检查:
通过一年来,对焦炭分质、分级入炉的实施,各炉炉况得到明显改善,焦比得到了明显降低。
2005年1月一12月份高炉冶炼焦比情况(单位:kg/t)
项r\ l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12帚计
50炉 628 640 634 603 611 625 604 611 571 568 562 571 600
1-48护 625 630 640 60l 613 602 593 569 539 556 573 585 594
比校正为605kgA,降低了l
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