氯化钠运输系统自动化改造.pdfVIP

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氯化钠运输系统自动化改造.pdf

20 小氮肥 第44卷 第 8期 2016年 8月 氯化钠运输系统 自动化改造 张 娟 石晓亮 (昊华骏化集团股份有限公司 河南驻马店463000) 吴华骏化集团股份有限公司在原有 600kt/a 送至位于楼顶的合成釜,用泵输送双氧水 ,生产过 纯碱装置 的基础上,于 2014年新建 了 100kt/a 程都 比较稳定。氯化钠需要从一楼盐库先进入盐 过碳酸钠 (2NaCO ·3H:0 )装置 ,利用企业 内 库料仓,然后由刮板输送机送至23.8m处。盐库 现有的纯碱、氯化钠及外购少量双氧水为原料 料仓下面直接安装手动 闸板 阀,提到 23.8m处, 生产过碳酸钠 。由于装置存在生产劳动强度 落入水平刮板机 ,水平刮板机在运行过程中将物 大、人工操作繁琐、控制麻烦、生产不稳定、消耗 料均匀刮入其下部的4台过渡盐仓 ,每台过渡盐 较高等 问题,为此 ,集 团工程技术 中心联合集 团 仓需要供给6台合成釜的用盐,过渡盐仓下部安 电气 自动化研发中心对氯化钠运输系统进行了 装手动闸板 阀,下面设有台秤进行人 【称重,称完 自动化改造 。 后倒人手推小车,人工加人合成釜。合成釜为间 歇式生产,每釜需氯化钠 7Okg,生产时间30min, 1 工艺流程及存在的问题 然后进入下一工序结晶釜。由于不能连续生产, 在配碱釜内溶化后的纯碱经高剪切角磨泵输 生产极不稳定。 护 驴 舻 驴 驴 驴 痧 、E—{ 短暂停止造粒时,闪蒸槽下液可暂时储存在尿液 精馏塔下液 去闪蒸槽 槽 中,待系统恢复后,将尿液槽 内的尿液通过尿液 泵补入新配管线,再进入一段蒸发器进行蒸发浓 缩 ,生产更加灵活可控。 4 效益分析 尿素闪蒸下液直接进入一段蒸发,叮省去尿 液泵做功 ,该尿液泵额定功率为 122kW,按 电价 图2 改造前蒸发系统工艺流程 0.56元/(kW ·h)、年运行时间300d ,单套系 统每年节约 电费49万元左右,则改造后 2套蒸发 尿液泵进人一段蒸发加热器。该过程会延长尿液 系统每年共节约 电费98万元左右,经济效益相当 在系统的停留时问,造成产品中缩二脲含量升高, 可观。另外 ,改造后 ,缩短了尿液在系统 的停 留时 进而影响产品质量 ;另外 ,还需要尿液泵做功,消 间,降低 了产品中缩二脲含量,有利于提高尿素产 耗一部分电能,不利于节能降耗。为此,现将闪蒸 品的质量。 槽下液直接进入一段蒸发加热器管线,避免尿液 综上所述,尿素蒸发系统将 闪蒸下液直接送 进入尿液槽。

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