IE工程师年度工作总结表.doc

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IE工程师年度工作总结表

文件编号:QP-XZ-03-002 员工年度工作总结表 姓 名 刘文东 工 号 019588 部 门 工程部 入厂日期 2013-12-9 职 务 IE工程师 填表日期 2014-12-26 内容: 不知不觉,一年的时间已经过去了,在工作中经历了酸甜苦辣,认识了良师益友,获得了很多经验教训,感谢领导给了我成长的空间、勇气和信心。在过去的一年时间里,通过自身的不懈努力,在工作中取得了一定的成就,但是同时也存在着诸多不足之处。回顾过去的一年,现将工作总结如下: 一、标准化的制定: 长期以来我司文件标准化执行的不是很好。产线不按SOP作业,生产排拉自我随意性。甚至我们的SOP中也存在着很多的不足之处。如文件描述过于文字化,无相应的图片指导。SOP版本过旧,一直无更新,无法起到指导生产操作。且产能配置表陈旧,没有依据生产实际更新,无法查看到生产实际生产情况。在实际巡拉中我发现了不少文件的错误之处。如下为几处典型的案例: 机型FTA6500NL(订单号J1400763)。改机型为-S机型,无法带动自动化测试。正确的操作应为手动操作。SOP写明确实我司常用的银视自动化测试。且测试方式为T2机型的测试。SOP与实际有明显的错误; Scart Stick系列机型。实际产能仅为300PCS/H。产能配置表写为450PCS/H; -T机型8、9系列,自动化测试为7人,流程中只有5人。无法满足生产实际需求; SOP中文件中文字描述简单,无注意事项,无图片说明。如下为机型FTA6500测试工位SOP 生产人员不按SOP操作。生产排拉随意性。如DT-3050HD机型,,流程中装锁主板工位。第一次生产工序为1人装主板,1人锁主板。第二次生产更改为装锁主板2人操作。第三次生产排拉时又变成1人装主板,1人锁,反复中,没有严谨的按照标准操作。DVB-T2 PRO-HD机型包装段贴贴纸位置为1工序粘贴贴2张贴纸。标准人力为10人。但生产为1人粘贴1张贴纸,实际包装人员16人。以下为生产未按标准化操作,包装人员超过流程编制6人,导致生产平衡率差,人员处于等待状态: 综上,需规划标准化文件且需严格要求生产标准化生产。 文件及产能标准化与统计改进实施步骤: 阶段 实施方式 工时测试及汇总 结果 第1阶段 工时测量 工序平衡性分析 统计实际产能 第2阶段 流程改进 动作分析 更改作业手法 第3阶段 改善后工时测定 流程改进 制定新的流程 第4阶段 现场排拉,指导生产按照新的流程及作业方式操作 产能统计 汇总 ,优化 第5阶段 修改SOP及更新产能配置表 标准化,执行 第6阶段 核查及矫正 矫正生产严格按照SOP作业 标准化操作 经过以上阶段的实施,以更新必威体育精装版的工程文件发放生产。文件规范化。严格监督员工按照SOP作业,并检查SOP中的质量。经过一段时间的优化跟进,以重新更新新的工程文件,重新制作与发放。将版本过低或者有明显错误的工程文件回收。同生产相关人员重新探讨相关流程问题。从而使SOP及相关工程文件符合生产需求,并达到指导员工生产操作的作业,进而达到生产标准化的目标。以下为更新后SOP图片: 同时,考虑的生产过程中产品因结构变化,软件变更,客户要求及其他等因素的变更,需重新更新相关文件。特制定了工艺流程图: 工艺变更流程图 通过与生产、品质共同执行,SOP的问题已完成。能够符合生产实际需求,且产能配置表依据实际生产变化不断更新。使之达能显示生产实际需求。在新机首次大货时与生产、品质共同讨论,制定合理的流程。目前,生产以严格按照SOP作业,无无SOP及SOP明显错误的现象。 依据产品结构,并根据样机制作新机型SOP,及依照产品变更等方面因素更新相关文件。 以下为本年度制作及更新文件统计汇总: 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 新制作 15 8 15 8 8 11 11 21 12 12 12 20 153 更新文件 0 1 3 4 3 1 4 5 5 1 7 5 39 完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 其他标准化的设定: 1.电动起子扭力标准的设定: 依据生产实际经过验证,规范化电动起子扭力范围如下 锁主板扭力值:5±0.5kgf/c㎡ ; 塑胶外壳扭力:3±0.5kgf/c㎡ ; 五金金属外壳扭力值:5±0.5kgf/㎡ 特殊螺丝扭力值标准设定如下: PA2*6螺丝:电批力距控制在1.8+/-0.3kgf/c㎡; PA1.4*8螺丝:电批力距控制在1.8+/

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