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元坝投产井复杂情况与对策研究讲义.doc

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元坝投产井复杂情况与对策研究讲义

元坝海相投产井复杂情况分析与对策研究 小强波2 (1.中国石化西南油气分公司工程技术研究院.618000,2.中国石化西南油气分公司川东北采气厂.637400) 摘要: 元坝气田是迄今世界上埋藏最深的酸性气田之一3%,本文将所有复杂情况按事故现象分为井内落物、油层套管破损、卡钻、管柱堵塞、井口试压失败、管柱遇阻、封隔器失效井下工具事故8类 关键词:元坝气田是迄今世界上埋藏最深的酸性气田之一,具有埋藏深(7000m)、高温(1600C)、高压(70MPa)、高含H2S(平均5.14%)、高产(无阻流量100×104/d)特点,从2013年开始正式进入了开发投产阶段,投产主力层位长兴组,两期投产井37口,建设年产能34亿,由于元坝海相长兴组,影响了投产施工进度,因此有必需对复杂情况总结分析,提出对策,为后期开发类拟超深高含硫气藏提供技术支撑。 1 元坝气田投产期间复杂情况统计及分类 元坝气田产能建设包括新完钻井加探转采井共投产37口井,在2013-2016年投产施工过程中,累计发生了复杂情况19口井21井次,事故发生率51.3%,根据出现复杂情况的现象,可将这些复杂情况分为井内落物、油层套管破损、卡钻、管柱堵塞、井口试压失败、管柱遇阻、封隔器失效、井下工具事故等8类问题,各类复杂情况发生率见下图1。 图1 各类复杂事故分布 表1 发生复杂情况的投产井数据表 序号 分类名称 井号 2 油层套管破损 元坝272-1H、元坝27-1、元坝102-3H 3 管柱遇卡 元坝10-1H 4 完井管柱堵塞 元坝29-1、元坝103-1H 5 井口试压失败 元坝205、元坝273、元坝273-1H、元坝101-1H 6 管柱遇阻 元坝122-侧1、元坝102-侧1 7 永久封隔器窜漏元坝103-1 8 2 元坝气田投产期间复杂情况原因分析 为了吸取教训,经验”提供借鉴经,对坝气海相投产井施工过程中的复杂情况事故原 2.1 井内落物类 37口投产井中有5口井发生井内落物复杂情况,5口井虽归为同一类型,但是每口引起井落鱼情况不同,有操作失误的、技术上考虑不全面以及工具本身质量问题,下面以列表的形式展现事故经过及事故原因。 表2 井内落物原因分析表 井号 事故经过 事故原因 元坝121H 关井下取样器,开井取样时发生钢丝断落,造成6400m钢丝及9.1m取样工具落井。 放喷时间短放喷速度过快;产水气井的钢丝作业风险评估不到位 元坝273 扫水泥塞时,新钻头从公扣断脱。 钻头质量问题 元坝29 套铣前期长兴组二段测试落井的射孔枪时,发生回压凡尔公扣根部以下管柱断落。 该回压凡尔入井多次,只清洗检查但未进行探伤 元坝10-侧1 完井油管气密封检测时,安东气密封试压塞下密封段落井 安东气密封试压塞丝扣连接,保养时未检查扣是否上紧 裸眼射孔结束后,提出管柱,发现射孔枪从丢手接头处落段 介于本井特殊的井身结构,引起射孔枪掉落最可能的两个原因:①射孔产生的瞬时压力超过了丢枪装置的销钉剪切力; ②射孔枪从裸眼提至套管段时挂卡断落,但从现场提管柱过程中指重表没有遇卡显示,因此第一种可能性更大。 从事故原因分析看,现场工具检查不仔细、工具质量不过关、储层特征认识不清及风险认识不足是造成井下落鱼的主要原因。 2.2 油层套管破损 元坝海相井因井深,油层套管抗拉不满足要求,四开先采用钻杆下入尾管,五开完钻后,打临封水泥塞,回接上部油管套管至井口,这一施工过程中井筒内就存在两个水泥塞,3口投产井油层套管破损均发生在钻扫水泥塞过程中,事故经过及事故原因见下表3。 表3 油层套管破损井情况分析表 井号 事故经过 事故原因 元坝272-1H 扫临封水泥塞过程中,发生放空、漏失、槽面上涨、遇阻等复杂情况,采用电磁探伤机多臂井径仪器测井、套铣等发现油层套管有变形及破损。 、四开固井发生溢流,固井质量差,环空水泥充填低; 、钻井过程中套管磨损严重,导致套管强度降低 、嘉二高压水层对套管挤压、导致受损套管变形 钻扫水泥塞过程中,液面上涨,脱气点火,加重泥浆比重后压稳后下钻遇阻,磨铣过程中返出岩屑,套管可能破损 ①固井质量中差为主; ②改段夹杂膏岩层; ③套管为110TSS*12.7-CQ抗外挤83.8MPa,飞加厚套管 ④五开钻进过程中套管磨损,导致强度降低 元坝102-3H 钻扫完水泥塞后,继续下钻通井过程中遇阻,采用引鞋试通过、打印、磨铣等十二直趟打捞工序,通过遇阻点,处理过程中带出大量铁屑,分析认为套管已破损 ①固井质量差为主; ②改段夹杂膏岩层; ③套管为110TSS*12.7-CQ抗外挤83.8MPa,飞加厚套管 ④五开钻进过程中套管磨损,导致强度降低 三口井存在共同特点为均打

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