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【2017年整理】锅炉专业运行分析
一、锅炉风机耗电原因分析
设备
机组
本月耗电率
去年同期
年累计耗电率
去年累计耗电率
送风机
1
0.19
0.17
0.18
0.26
2
0.18
0.17
0.18
0.26
一次风机
1
0.43
0.5
0.45
0.87
2
0.43
0.55
0.46
0.77
锅炉助燃风
1
0.62
0.67
2
0.61
0.72
引风机
1
0.99
2
0.91
锅炉助燃风包括一次风、二次风,将一二次风机耗电率综合分析,12月份1号炉耗电率为0.62%,2号炉耗电率为0.61%,在四个对标厂8台机组中分别排名第二名和第一名;与去年同期对比分别下降0.05%和0.11%,全年累计0.63%和0.64%,(户二0.85%和0.89%,灞桥0.83和0.86,宝热0.82%和0.7%)在对标厂中综合排名第一。
送风机电耗较去年同期上升主要是一、二次风分配比例不同所致;
本年度采取的主要措施:
元月份完成1号炉燃烧调整试验,结合1号炉燃烧调整试验结果制定《锅炉燃烧调整措施》,规范运行调整,合理分配一、二次风比例;
根据机组负荷规定一次风压调整范围;
根据机组负荷和制粉系统运行方式制定《二次风配风调整卡》。
二、引风机耗电率分析
12月份1、2号引风机耗电率较11月份分别上升0.1%和0.05%,其主要原因为12月初1、2炉出现结焦,为了便于除焦,干渣机液压关断门下部临时割孔,造成锅炉底部大量漏风,造成锅炉引风机电耗上升;
入炉煤煤质差,矸石量大,为了防止一次风管和制粉系统堵塞,制粉系统通风量增大,1、2炉一次风机耗电率较上月均升高0.02%,引起引风机耗电上升;
引风机耗电率全年累计分别为0.87%和0.76%,较去年均有所上升,主要原因是12年先后对1、2炉增压风机增添旁路系统,低负荷情况停运增压风机,通过引风机富裕压头克服脱硫塔阻力,引起引风机耗电上升;
目前存在的问题
1号炉A引风机振动大未彻底解决;
1号炉A、B引风机出力不平衡,自11月25日以后1号炉AB侧空预器入口烟气温度出现偏差5℃左右,目前已增至28℃左右,但低温段过热器和省煤器后两侧烟温基本平衡,通过长时间分析,可能原因有:
热控温度测点显示是否正确;
1号炉脱硝系统是否正常;
脱硝吹灰是否有漏泄;
脱硝至空预器烟道是否有漏风;
引风机出口压力节点长期显示异常,无法分析AB引风机出力是否平衡。
建议各相关部门排查所辖设备系统
增压风机旁路不严,大负荷增压风机过负荷,机组带负荷能力受限,通过与旁路改造前数据分析,在相同负荷和总风量下增压风机开度减小;增压风机在同样电流下,增压风机导叶开度即原来偏小约30%。
三、排烟温度分析
在额定负荷下1、2炉排烟温度DCS显示较设计值偏高15~20℃;1月份进行1号炉燃烧调整试验后,通过对空预器出口断面温度场测试分析目前DCS排烟温度显示值代表性不强,显示偏高约10℃,剔除以上因素,1号炉排烟温度较设计值仍偏高10℃左右,通过长期观察和分析,参照《东锅厂锅炉计算说明书》数据分析,额定工况下空预器前后温降约260℃,而我厂自投产以来最大温降约为210℃。综上分析我厂目前空预器换热面积不足;为了降低排烟损失建议设备系统改造。
四、再热蒸汽温度分析
12月份1、2号炉再热汽温分别完成537.1℃和538.19%,均完成设计值537℃,1、2号机组全年完成分别533.84℃和534.29℃,较设计值偏低3.14℃和2.71℃;
运行人员的燃烧调整水平还需要进一步提高,喷燃器摆角调整不到位;
过热蒸汽汽温自动调节性能差,而且汽温自动上限设定值受限制;
机组协调性能差,蒸汽压力波动范围大约1MPa,多次造成锅炉汽压波动,为了防止压力波动引起安全门动作,运行人员将压力设定值设置偏低;
1号炉高旁减温水门长期有漏量,造成1号炉冷再入口温度在相同工况下偏低18℃左右。
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