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高炉富氧喷煤强化冶炼[精选]
高炉富氧喷煤强化冶炼
一、背景
1、新钢公司第一炼铁厂1#、2#炉于2004年4月投产。高炉采用串罐式无料钟炉顶,三座球式热风炉,煤气干法除尘等新技术、新工艺。一铁厂原有喷煤系统,2001年3月投入用,设计制粉能力每小时14—18t/h,供二座高炉喷煤。随着1#、2#炉投产,原有的制粉、喷吹能力远远无法满足4座高炉喷煤要求,1#、2#炉喷煤比一直徘徊在90kg/t较低水平。为降本增效,07年年初公司决定实施喷煤增量工程,满足1#、2#炉富氧喷煤强化冶炼要求。
二、主要开发内容
2、2.1 实施喷煤增量工程,提高煤粉供应能力
(1)通过管道二铁厂将制好的煤粉输往一铁厂,一铁厂在原有喷煤房附近,新增一套收粉、喷吹系统及相关控制装置,见表1。
收粉、喷吹系统设备技术 表1
收粉系统 喷吹系统 袋式除尘器一台
型号:GM400
过滤面积:384m2
处理风量:18000m3/h 煤粉仓1个,容量154吨
喷吹罐4个,并罐布置
有效容积:15m3/个
容量:10.5t/个 该工程于2007年4月2日一次性投产成功,到2007年12月31日共接受二铁厂输送煤粉共计36158吨,平均每天132t/d
(2)为配合1#、2#炉喷煤量后,高炉富氧喷煤强化冶炼需
要,新增富氧调压站一座,内设二套富氧鼓风减压装置,设计
富氧率为2%。
该工程于2007年6月投入使用。
2.2 抓好精料工作,改善炉况顺行
精料是高炉炼铁的基础。一铁厂在公司精料的基础上,通
过加强对入炉原燃料的检查与管理,实施厂内精料,为煤比达
标供良好的条件。
(1)优化配料结构。一铁厂一直坚持精料方针,不断
优化炉料结构。具体做法为:①改进自产烧质量。随着烧设
备的改造,自产烧质量大为改善,铁分由56.81%左右提高至
58.89%,转鼓指数提高至81.63%左右,<5mm粉末降至2.79%
以下。②增加球团矿的使用量,提高熟料率。
(2)搞好过筛工作。过筛效果差,会使大量粉末入炉,料柱透气性变差,导致风量萎缩,影响炉况的稳定和顺行。为了减少粉末入炉,1#、2#高炉主要采取了以下措施:①控制合适过筛速度。控制焦炭闸门开度和烧结矿振动给料机料流速度,延长筛分时间,既保证料速的需要,避免低料线,又保证筛分效果,减少了入炉粉末。②加强对原料系统的日常检查和维护。要求岗位人员每班检查原料系统的设备,清理槽下筛网,保证过筛效果。③加强入炉焦炭质量管理。一方面监控外购焦的质量变化,迅速反馈焦炭的质量变化情况,使高炉能及时采取应对措施;另一方面对不同质量的焦炭,分好、中、差三类混匀堆放,尽量减少因为焦炭质量波动造成对炉况的波动。
2.3 改善煤粉在风口前的燃烧条件
喷煤量提高后,最重要的是保证煤粉在风口前尽可能燃烧
气化,否则过量的未燃烧煤粉进入炉渣或随煤气沉积在料柱中,
会给高炉冶炼带来很多问题。1#、2#炉采取提高风温、富氧、广
喷、匀喷等技术措施,以改善煤粉在风口前的燃烧条件。
⑴提高风温。高风温可以补偿喷煤后风口前理论燃烧
温度的降低,一般认为风温每提高100℃,理论燃烧温度可
提高80℃,另外,风温带入的物理热可以被高炉利用,而
不影响炉腹煤气量的变化。
1#、2#炉各配有三座球式热风炉,蓄热面积148m2/m3。为了高炉使用高风温,主要采取以下几个措施:①要求高炉值班工长保持高风温操作。在有炉温波动的情况下,以喷煤量作调节,避免风温大起大落,以更好更经济的调节方式调控炉温;②实施热风炉快速烧炉,增加换炉次数,由每天15次改为18次,提高热风炉的蓄热量。③适当提高废气温度。提高废气温度可以增加热风炉中、下部蓄热量,减少风温的周期性下降。废气温度由310℃提高至330℃(设计最高值不大于350℃),较攻关前提高22℃,07年4—12月风温达到1072℃,为煤比的提高提供了很好的保证。
⑵富氧鼓风。富氧可以提高风口前氧过剩系数,提高T理(理论
燃烧温度),改善煤粉的燃烧条件。一般认为每富氧1%,T理增加
35—45℃,而且富氧后可以提高煤气发热值,有利于风温的提高。
2007年6月,1#、2#炉富氧设施正式投用,氧源为炼钢余氧,设计最
大管路输氧量为4000m3/h,最大富氧率为2%。现富氧率基本控制在
1.5%左右,既有利提高风口前理论燃烧温度,促进煤粉燃烧,又有利
于强化冶炼。
⑶广喷匀喷。1#、2#炉从2007年4月2日开始双罐连续喷煤,14
个风口全部插枪送煤。同时,加强管理,保证稳定喷吹,杜绝喷煤管
路及喷煤枪受堵现象。要求看水工不间
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