水輪机大修及试验项目.docVIP

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水輪机大修及试验项目

水轮机大修 转轮大修 止漏环圆度测量,测点数应为轮叶数的2倍,测量误差不超过0.05mm,各半径与平均半径之差不得超过止漏环设计间隙的±10%。 裂纹检查,测量裂纹部位及尺寸,不得遗漏,电弧气刨剖口产生的碳化层应消除干净,做好可靠的防变形措施。测量后用不锈钢焊条焊补,消除应力修型、打磨,经探伤合格。出水边严重气蚀或穿孔,可采用成块镶补的工艺。 气蚀层用电弧刨清除,碳化层磨去后做好防变形措施,即可堆焊,应无夹渣、气孔、裂纹,消除应力,修磨后叶片基本恢复原型,确实不合理的流道允许适当修型。 上下轮环间距、叶片出水边开口、上下迷宫环圆度测量,叶片翼型检查。各部在焊补前后应基本不变,尤其是止漏环圆度,叶片出水边开口不圆度不超过止漏环设计间隙的±10%,叶片开口平均偏差在 (a0为设计开度)内,相邻开口偏差在±0.05a0内。 泄水锥汽蚀处理时,按原型修复,紧固螺栓完好无松动,且全部点焊,沉孔盖板应无凸起,且点焊牢固。 尾水管汽蚀处理 尾水管里衬空腔气蚀处按原型修复,焊后无裂纹、夹渣、砼脱空,严重须重新灌浆处理。 尾水管排水阀、拦污栅应操作灵活,无渗漏现象。拦污栅过滤杂物可靠,耐冲刷。 不锈钢圆条制作的挂钩,焊接强度足够,根部气蚀予修复加强。进人孔、门螺丝完整无损,封闭严密,无渗漏。 导水机构检查处理 导叶气蚀损坏处理时,应气蚀去尽,堆焊层无夹渣、气孔、裂纹,打磨恢复原线性,端面气蚀处理后,必须上车床修车保证导叶端面与轴线的垂直度在0.05mm以内,导叶高度符合设计高度要求。 导叶轴套处理时,上中下轴与轴套配合间隙超过0.8mm,轴颈又完好时,应换新轴套。牛皮碗,端、立面鸠尾橡胶条换新。 剪断销检查处理时,螺口无松动,破断颈部无裂纹损伤,新换剪断销断面必须位于主拐臂和连板合缝处,剪切面积符合设计要求。 抗磨板无严重磨损,润滑良好,控制环与立抗磨块局部间隙不大于0.10mm且动作平稳无杂音。 压紧行程量3-5mm。 双轴套与销柱配合间隙控制在0.12-0.40mm范围,超过0.40mm予更换,背帽无松动,调整后连杆水平度在0.10mm/m以内。 导叶端、立面间隙调整时,端部密封条处,间隙用0.08mm塞尺通不过为合格,立面间隙在接力器有压紧行程的条件下,用0.05mm塞测通不过为合格。 导叶在各种规定开度25%、50%、75%、100%状况下,开关导叶正确测导叶开度,在50%、100%工况下全部开度,其开度偏差在实测平均值的±3%范围内,最大开度基本符合设计值。导叶各限位块无脱落、裂纹。 各设备表面均去锈、涂漆后,应无流排或结皮。 水导轴承大修 检查基座螺栓无滑牙,无损伤,新换丝牙螺丝有效长度符合强度要求。 总间隙控制在0.25-0.32mm范围内(宜偏下限),椭圆度及锥度不大于实测平均总间隙的10%。瓦面研刮后应接触均匀,每平方厘米面积上至少有1-2个接触点,每块瓦局部不接触面积总和不超过总面积的15%。检查瓦面应无夹渣、脱胎、裂纹等现象。 水导轴承油冷器铜管内应清淤、疏通,无碰伤、裂纹,并以0.3Mpa水压试验30min,无渗漏。 检查油槽清洁,无杂物,分半组合面密封良好,无渗漏油。各机组油位按运行规程规定为准。 校验各压力表、温度计,使之指示准确。各管路畅通,接头、法兰、阀门密封良好。 油盒盖板清洁干净,轴孔处与轴间隙四周均匀,单侧间隙保证在0.5-1.0mm内。观察孔、盖板密封良好。 附件检查处理 真空破坏阀应检查、清洗,试验压力为0.3MPa历时30min无渗漏,回复时间18-25s。 蜗壳人孔门及尾水人孔门的封闭 a) 封闭前蜗壳及尾水工作全部结束。 b) 工具、材料、人员应全部撤出。 c) 封装前应由相关职能部门检查、验收。 d) 封装时,再次核实、检查工作人员是否完全撤出。 e) 紧固螺栓后应无渗漏。 发电机大修 拆机 机组大修前按工艺规程做停机前的测量,各轴承处的摆度、上支架的垂直振动、水平振动,分为无励磁、有励磁、带负荷50%Ne及100%Ne四次进行,抄录运行资料。 按上导瓦架中心X(-X)、Y(-Y)四个方向测量,发电机空气间隙也按X(-X)、Y(-Y)四个方向测量每方测三个磁极;转轮室中心按X(-X)、Y(-Y)四方测量;制动器与制动环间的间隙测量,按制动器编号测量,若制动闸板磨损严重,应予以更换。 拨推力头前,顶起转子,转动部分重量转移到制动器上,卡环划线作好标记,装上拨压工具板,用涡流加热法将推力头加温至65℃,再将推力头下压,取出卡环,再用工具板拨出推力头高5mm,用行车吊出。 吊出上支架前测量上支架四个方向的水平,拆出螺丝及销子。拆装前后的中心、水平基本一致,其误差不得大于0.10mm,保持原有中心及高程。 分解和组装组合缝都应有明显记号,各螺栓、螺帽应有标记,装回时按原记号装回。法兰面如加有垫子,

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