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吉林森工白河刨花板厂 PSE电能系统综合管理技术方案 一、用户现场设备运行情况 1、白河刨花板厂装有动力变压器 5台,分别为1#、2#、3#容量均为1000KVA,S9变压器,正在工作,供电方式为低压母线并联运行,4#、5#均为630KVA,电压变比10000/400。 2、系统设备运行额定电压为380伏。 3、变压器低压母线侧有电容集中补偿。 4、通过现场人员了解,生产用电设备120台,装机功率4000KW,其中部分电机装有变频器,约37台。 5、目前整体供用电电压值为403伏. 6、2012年12月份电费为658402元,电量1033620度.电价为0.5786元/度. 主要用电设备为削片机、水泵、皮带、风机、油压机、切割机。 工况运行设备多,调频调速设备少,24小时生产 。 二、设备运行中存在的问题 1、变压器配备比例失调 A、变压器负载率太低,个别负载率仅有25%左右,变压器基本容量过大 ,超出实际生产需要,没能充分发挥其能力,造成基本电费的极大浪费。 B、补偿机理存在问题,由于变压器负载率低,无功电量增大,功率因数降低,实际无功考核不达标,不过现场采用集中补偿方式,表面上看似功率因数提高,但是用电设备得到的用电电压却增加,导致有功电量增加,且有功电费增加的幅度远比功率因数提高得到的奖励要大,出现“节电反而费钱”的实际现象。 2、电机负载配备不当 从测试数据看大部分用电设备电动机配备偏大,导致电动机大马拉小车现象十分严重,电机负载率较低,导致供电系统整体功率因数较低,每台电动机的负载率低,工作电流小于额定电流,工作电压都高于额定电压。 由于电动机存在大马拉小车现象,导致工作效率严重下降,而损耗却相对增加,大量浪费电能的工作状态,即电机的输出力矩机械需求力矩。根据电机学原理,力矩M∝电压U2 ,若想要M 减小,让U减小便可实现。而电动机的转速在机械能相同的情况下与供给的端电压成正比。电压下降10% 转差率上升23%,转速就必然下降。根据M=9550P2/n公式导出P2=Mn/9550在电压下降时,力矩和转速同时下降,而分母为常数不变,即P2下降。 (1)电动机节电原理:据《电机学》的“电动机的转矩”(T)与供电电压(U)的平方成正比的关系。 即TN∝UN2,只有电动机满负荷(负载率=1时,才有给其提供额定电压的必要(UN),在电动机大马拉小车(负载率小于1)时,根本没有提供额定电压(UN)的必要。而我国工业供电,却是在“大部分或全部”电动机大马拉小车(负载率1)时,同样给所有的电动机按额定电压(UN)供电、甚至高于额定电压5%供电。这就必然大大地浪费电能。 根据《电工原理》电动机的电功率(P1)与电压(U)和电流(I)均成正比关系,即:P1∝U;P1∝I,根据电动机实际输出力矩的大小,计算出其电压值和电流值,再计算出电功率(P1)的值。 当电压(U)UN,IIN时,P1=×U×I×cosφPN=×UN×IN×cosφ,省电了。 但并不是电压越低就越省电(有很多节电公司这样认为,也在这样搞)。 我公司的“研发”和“实验”的结果是:有一个二阶导数为零的电压值,当电压降到这个值时最省电,当电压离开这个值时,节电就越来越少,甚至“多耗电”。为下图所示: 其节电率=(Pn-P1)/Pn×100%;点(U1P1)是节电最佳点。 这个最佳点是由多种因素确定的。 (2)我公司的研发发现,影响交流异步电动节电的三个关键因素: A、电压的最佳值 B、节电器的耗电值极其微小,小到可省略的程度 C、三相电压平衡,电压稳定,无污染。 这三个因素缺一不可,才能使整个供用电系统的节电率最高。很多其它节电技术由于没有这三个条件,因此不但节电率很低,而且品质低劣。 3、工作电压偏高 从测试结果看,电动机工作电压均不同程度的高于其额定电压。造成电动机自身损耗和出力加大,从而浪费了电能,同时缩短了用电设备的使用寿命,加大了用户电费成本。 4、电能管理投入少,管理手段简单 没有实时信息采集和控制,粗犷式运营。 、德普提供的电能节约方案 电能节约的前提就是在节约电费基础上,运用技术手段平衡各用电设备工作需求,达到有序、安全、有效的运行局面,根据电业局收费的项目标准,分别从变压器容量,利率考核,有功电量三部分,运用电力原理分别采取相应手段,以下是具体介绍: 1、缩小变压器容量,减少基本电费 刨花板厂现用电设备最大用电需求只有1400KVA,而原5台变压器总容量为4260KVA,基本电费浪费严重,变压器容量缩小至1630KVA以下,必须及早解决; 根据现场测试结果及了解到

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