氧气管道吹扫讲义.doc

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氧气管道吹扫讲义

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:日钢120吨转炉工程 编号: 致: 唐山三环监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完了 日钢120吨转炉工程氧气、氮气、氩气管道试压、吹扫 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项 目 经 理: 日 期: 专业监理工程师审查意见: 监理工程师: 日 期: 总监理工程师审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师: 日 期: 日钢120吨转炉工程 氧气、氮气、氩气管道吹扫、试压方案 编制: 审核: 批准: 二十冶机装日钢专业项目经理部 2006年11月3日 一、编制依据 1、《现场设备工艺管道焊接工艺施工及验收规范》GB50236—98 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97 3、《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》炼钢设备 YBJ202—83 4、《氧气及相关气体安全技术规程GB 16912-1997 5、中冶华天工程技术有限公司设计图纸 二、概述: 1.1、日钢120吨转炉工程氧气管道约1900余米,中压氮气管道约600余米,低压氮气管道约1300米、氩气管道约600米,总计约4400米管道。管子材质为10#、20#钢。管线与外网接口在C列线1号柱。氧气、氮气、氩气管道安装完毕后按照设计要求做气压强度试验,试验压力为工作压力的1.15倍,试验介质为干燥、无油氮气或压缩空气。 氧气管道入口总管Φ630×11,工作压力~1.6MPa,试验压力1.84MPa。 中压氮气入口总管Φ426×10,工作压力1.6MPa,试验压力1.84MPa。 低压氮气入口总管Φ325×8,工作压力0.8MPa,试验压力0.92MPa。 氩气入口总管Φ159×6,工作压力1.6MPa,试验压力1.84MPa。 1.2、本吹扫、试压方案是根据中冶华天工程技术有限公司提供的施工图,氧氮氩管道施工说明及有关国家规范规定等而编制的。 1.3、为使氧、氮、氩气管道吹扫、试压及管道送气能够安全正常进行,特制定本方案,望有关部门及作业人员要认真执行。施工前要与日钢炼钢厂有关人员取得联系,得到确认批准后方能施工,严禁擅自施工。 三、管道试压 (一)试压条件 1、所有氧、氮、氩气管道除涂漆绝热外,已按图纸施工完毕。 2、焊口及其他待检部位尚未涂漆绝热,焊口无损检验探伤合格。 3、氧、氮、氩气管道端部的封堵均安装完毕且合格。 4、压力表已经安装完毕。 5、氧、氮、氩气管道附件安装完成。 6、氧、氮、氩气管道间的阀门均已打开。 7、氧、氮、氩气管道上的所有工艺孔已全部施工完毕。 8、管道上的支架和管托必须按照图纸的要求进行施工完毕,临时固定的管支架必须松开。 (二)试压前的准备: 1、管道安装工作全部结束(包括焊接、检验、支吊架及仪表管的安装)。 2、顶吹阀门站主管路用酸洗脱脂处理的DN600法兰盲板连接封堵。 3、氧气管道、高压氮气管道试验介质采用无油干燥氮气。低压氮气管道、氩气管道试验介质采用干燥无油压缩空气,由炼钢厂负责将高压干燥无油氮气管路(工作压力1.6MPa)和干燥无油压缩空气(工作压力1.6Mp),并接至C列1#柱处。 4、由炼钢厂负责提供280瓶瓶装氮气(压力10MPa)。 5、将出墙段的氧氮气管道用酸洗脱脂处理的法兰盲板连接封堵。 6、充压工具已制作完毕。(见后图所示)。 7、试验用压力表须经校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5倍~2倍。压力表不少于2块。 8、管道组成件的质量证明书已经过有关部门批准,并已进行了技术和

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