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轴流式送风机失速原因分析及预防措施 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:18:33 摘要: 针对华能德州电厂锅炉送风机曾经多次发生失速的情况, 在介绍轴流送风机失速机理基础上, 根据实测数据对送风机失速原因进行了分析, 认为空预器堵塞严重导致管路阻力特性变化、送风机动叶开度过大是送风机失速的原因, 并提出了送风机失速的处理及预防措施。 关键词: 轴流式送风机; 失速; 动叶可调; 预防措施 0 引言
华能德州电厂6号机组额定容量为660 MW,锅炉容量为2 209 t/h,是德国制造的亚临界、一次中间再热、单炉膛、Γ型布置、自然循环汽包炉。锅炉配有2台三分仓回转式空预器,2台型号为FAF30.15.1的动叶可调轴流式送风机,动叶调节范围为-29°~31°(对应动叶开度0%~100%),设计风量为315 m3/s,设计静压为4 275 Pa,风机转速为985 r/min。2台送风机入口处各装设一组50%容量暖风器,暖风器设计压降0.2 kPa。华能德州电厂6号机组于2002 年10 月投产发电,投产后,在2003年5月~6月期间,多次发生送风机失速现象,一度影响了机组带负荷能力,经过技术人员分析,认为6号锅炉送风机失速的主要原因是空预器堵灰严重,风道阻力特性变化使送风机动叶开度过大、运行在不稳定区所致,经过设备治理,使空预器压差减小到设计值范围内,消除了送风机失速的隐患。
1 轴流式送风机失速机理
轴流风机叶片通常是机翼型的, 轴流式风机叶片气流方向如图1所示。当空气顺着机翼叶片进口端(冲角α= 0°) ,按图1(a)所示的流向流入时, 它分成上下两股气流贴着翼面流过,叶片背部和腹部的平滑“边界层”处的气流呈流线形。作用于叶片上有两种力, 一是垂直于叶面的升力, 另一种平行于叶片的阻力, 升力≥阻力。当空气流入叶片的方向偏离了叶片的进口角, 它与叶片形成正冲角(α0°),如图1(b)所示。在接近于某一临界值时(临界值随叶型不同而异) , 叶背的气流工况开始恶化。当冲角增大至临界值时, 叶背的边界层受到破坏, 在叶背的尾端出现涡流区, 即所谓“失速”现象。随着冲角α的增大, 气流的分离点向前移动, 叶背的涡流区从尾端扩大到叶背部, 脱离现象更为严重, 甚至出现部分流道阻塞的情况。此时作用于叶片的升力大幅度降低, 阻力大幅度增加, 压头降低。
图1 轴流式风机叶片气流方向
轴流风机的失速特性是由风机的叶型等特性决定的,同时也受到风道阻力等系统特性的影响,动叶调节轴流式送风机的特性曲线如图2所示,其中,鞍形曲线M为送风机不同安装角的失速点连线,工况点落在马鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。由图中我们不难看出:在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高,风机运行越接近于不稳定工况区;在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。
图2 动叶调节轴流式送风机特性曲线
根据电厂的运行经验,当并联运行的轴流风机出现下列现象时,说明风机发生了失速:失速风机的压头、流量、电流大幅降低;失速风机噪声明显增加,严重时机壳、风道、烟道发生振动;在投入“自动”的情况下,与失速风机并联运行的另1台风机电流、容积比能大幅升高;与风机“喘振”不同,风机失速后,风压、流量降低后不发生脉动。风机的失速现象是风机的一种不稳定运行工况,对于风机的运行安全危害很大:风机失速时,风量、风压大幅降低,引起炉膛燃烧剧烈变化,易于发生灭火事故;并联运行的另1台风机投入“自动”时,出力增大,容易造成电机过负荷;失速风机振动明显增高,可能风机设备、风道振动大损坏;处理过程不正确时,易于引发风机“喘振”,损坏设备。
2 德州电厂6号炉送风机失速分析
2.1 现象分析 2003 年5月~6月间,6号炉多次发生送风机失速现象, 每次失速现象基本相似,下面以2003年6月19日6号炉B送风机失速为例进行分析:当日14 47,6号机组负荷为600 MW,A、B送风机并列运行,动叶控制置自动状态,空预器后二次风母管压力为1.76 kPa,A、B送风机动叶开度均为87%,A送风机电流290A, B送风机电流300A(额定值370A),炉膛压力-70Pa。运行人员发现炉膛压力突降至-810 Pa,A、B送风机动叶开度迅速升至100%,母管二次风压骤降至0.76 kPa,A送风机电机电流升至360A,B送风机电机电流降至220 A,且B送风机振动骤然升高,风机异常发生后,风压、风量、振动、风机电机电流等参数突变后未发生波动,因此运行人员判断为B送风机失速,而不是喘振,运行人员立即减少锅炉燃
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