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壳牌南港油库阀门项目部施工方案及安全措施
壳牌油品储运站氮气置换,
阀门试漏、拆装施工方案及安全措施
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1工程概况
1.1现状:经现场调试员反映,储罐TG-101、TG-102、T-G107有相互串油现象。现场工况为TG-101、TG-102进出口以及TG-107出口电动阀全部关闭后,储罐液位计仍有规律地比变化,既高液位储罐液位缓慢下降,低液位储罐液位缓慢上升。初步判断至少有三个电动阀内漏造成3个储罐相互串料。其工艺流程如下。
同样,储罐TG-104、TG-105两罐物料也存在互串现象。相关的阀门有4个至少有两个电动阀关不严。
根据甲方介绍储罐及管线内的汽油已用临时泵倒空,由于从储罐区地面管线到龙门架之间没有导淋,地面管线应该是充满汽油的,阀门维修施工前必须将DN350储罐出口管线以及DN300储罐进口管线内的汽油全部倒空。
其它存在的问题还有:16处DN25单向阀装反;P-301出口DN150,PN1.6的单向阀失灵;怀疑XV-1022、XV-1011、XV-1042内漏。
1.2电动阀内漏的分析:
a. T型槽断裂、变形(铸件或加工不合格)。
b. 密封面掉线。
c.导轨双闸板脱落
d.密封面被擦伤。
e.闸板导轨槽存有异物。
1.3此次工程的施工范围、目的和验收标准:
1.3.1对储罐区全部汽油管线上的39个电动阀,进行氮气保压试漏试验,以确定内漏的阀门。
1.3.2氮气置换有问题的阀门所对应的管线,拆除8个电动阀,加装16块盲法兰盖,待阀门维修试压合格后,回装8个电动阀,以解决储罐相互串料的问题。
1.3.3倒空16处装反的DN25的单向阀管线中的物料,在物料退净后将16处装反的DN25的单向阀,拆下后正确安装。
1.3.4拆卸P-301出口DN150PN1.6的单向阀,加装两块盲法兰盖,修复后回装。
1.3.5对31处DN20放空阀及导淋阀,加工丝扣。
1.3.6拆卸XV-1022、XV-1011、XV-1042涨线阀,修复后回装。
1.3.7更换TG-102出口DN350PN1.6法兰垫片(原垫片破损泄漏)。
1.3.8验收标准:阀门修复后,下线以高于工作1.5倍的压力打水压,确认无泄漏后回装,回装后用0.4MPa的氮气试压,用保压和听声音的方法,再次判断阀门的状况,并对拆装后的法兰口进行气密试漏。
1.4工艺处理:由于汽油危险性类别:属于第3.1类 低闪点易燃液体,挥发物在管线空间与空气混合形成可爆燃气体,维修操作前必须进行氮气置换。以去除燃爆三要素中的助燃物项。
1.4.1准备工作:
1.4.1.1为便于拆阀需人工清除地坑中的乱石坑5处(深.08长4M宽2M)约32立方,以便于拆装阀门。
1.4.1.2因XV-1073、XV-1051、XV-1052、XV-1041、XV-1042拆装过程走廊碍事,施工前用绞磨机将走廊两端切断,用25吨吊车将走廊整体移位。
1.4.1.3分别从龙门架上两个DN25放空阀法兰处连接一个单向阀,以防止临时管线破裂油气倒流,单向阀连接软管,再与液氮车相连,液氮车出口配有汽化器装置。
1. 4.1.4分别从龙门架下方DN25导淋线上安装4块0~1MPa量程的压力表。关闭TG-101、TG-102、TG-104、TG-105罐前,进出口阀,关闭TG-107罐前出口阀(共9个手动阀)。确认汽车栈台相关阀门已关闭。
1.4.2氮气置换和电动阀试漏同时进行:
1.4.3 TG-101、TG-102 、TG-107罐入口,电动阀的氮气吹扫试漏,打开压力表阀门,打开DN25放空阀,打开液氮车出口阀,开启汽化器装置,分别向TG-101(罐容6000立)、TG-102(罐容6000立)、TG-103(罐容6000立)进口公用管线注入氮气,当管道内压力达到0.4MPa后,停止冲氮,逐一交替开启和关闭TG-101、TG-102、TG-103罐前,进口阀,用听声音的方法,判断相应电动阀是否内漏,也可通过观察主管道压力变化情况,在管道充压0.4Mpa关闭注氮阀保压半小时,压力不下降为合格。
在试漏确认某电动阀内漏后,关闭TG-101、TG-102、TG-103罐前进料阀,保持管线内0.4Mpa 压力,保压30分钟,以确认罐前阀是否严紧,如果罐前阀有内漏,在测定氮中氧合格的条件下,加盲板进行隔离。
用同样的方法对XV-1051、XV-1052、XV-1041、XV-1042等39个电动阀进行试漏判定,和氮置换以及相应处理。
1.4.4氮气吹扫试漏TG-101、TG-102 、TG-103、TG-107罐出口电动阀及管线。首先关闭P-301、P-302、P-303、的进出口阀,关闭P-304涨线阀的前后阀
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