大型燃煤锅炉启停过程如何节油.docVIP

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大型燃煤锅炉 【论文摘要】??节能降耗,火电厂锅炉节油存在着的巨大潜力锅炉启动和停止,是节油的关键【关键词】  燃煤锅炉? 停? 节油 0? 前言 电厂锅炉启动、停运和低负荷燃均需耗用大量的燃油。近年来随着油价上,使得锅炉点火助燃成本大幅增加,如何降低燃煤锅炉用油已迫在眉睫。从锅炉启停。 1??? 锅炉启动时的节油1.1?? 做好启动前的试验、检查工作。 300MW机组所属设备较多,系统较为复杂,在启动过程中,往往一个微不足道的问题,就能对启动造成重大的影响。由于生产现场较为复杂,特别在风烟煤粉系统,煤粉、烟尘易在风门处积存,造成风门卡涩,有时甚至造成风门无法关闭或开启,而这些缺陷在正常运行中,由于很多风门的状态是不调整的,因而无法发现。 因此在机组启动前,进行相关的试验工作是非常必要的,可以提前发现问题,将一些隐藏的隐患提前发现,在点火前及时消除,从而有效的保证启动过程的顺利进行,为机组的启动节油打下基础。 这项工作在各电厂大修后的开机过程中一般都比较重视,但在停机消缺、或节日检修等短期检修后的启动过程中,由于时间较紧,一般都疏忽启动前试验。其实,只要安排得当,对一些易出故障的阀门、风门进行试验,不会影响工期。 目前,淮阴发电厂在启动前,无论设备检修与否,都安排对有关设备、风门等进行试验,在两次启动过程中,未发生因设备缺陷而延误启动。 1.2??锅炉前及时投入炉底加热 在锅炉冷炉启动时,利用辅汽投入炉底加热,吨初期控制加热用汽量,严格按规定的升温升压条件加热,以便使汽包和炉管金属膨胀良好等汽包壁温达100以上时再投油,大大缩短投油时间。油吨 1.3?? 锅炉启动时的一般锅炉满负荷的%左右,1.4?合理控制参数滑升速度 虽然解除了锅炉的低风量保护,但300MW机组送风机都采用轴流式风机,在低负荷时,易发生喘振现象,虽然在运行中尽量减少送风机的出力,但风量一般仍达额定负荷的20%左右。因此,在投用锅炉底部加热后点火,由于点火前汽包壁温已加热到100℃左右,因而,点火初期,汽包壁温差基本不超过40℃,在点火过程中,主要是注意炉膛出口烟温的增加,尽快增加油枪。在刚增投油枪后,炉膛出口温度上升较快,但很快就趋于稳定,如果此时不增加油枪,则炉膛出口温度基本不上升,因而锅炉的主汽参数上升也基本停止,造成燃油的浪费。此时,应根据汽包壁温差情况,尽快增投油枪,以提出炉膛出口烟温,进而提高主汽参数。 1.5? 汽机冲转前启磨 若锅炉冷态启动到并网一直用油枪升温升压,,提前启动磨煤机可少投-6支油枪,最少节油10吨以上。若再进行各项试验,则需耗时,节约油量。提前投粉节约油量,同时在并网后可为快负荷做好准备。锅炉启动过程中,当热风温度达到启磨煤机条件后,及时启动磨煤机运行,启动磨煤机后保磨煤机下层只油助燃。1.6 做好启动过程中的其它工作 300MW机组的启动过程是一个全面协调的过程,在启动过程中,要进行磨煤机的启动、小汽轮机的暖管、冲转、并入给水系统、给水由旁路到主给水的切换、电除尘器及脱硫的投用等等,这些过程都是相互衔接相互关联的,一个过程不完成,就无法进行下一个过程。因此,在启动过程中,应做做好提前安排,将全部工作安排的有条不紊,否则,任何一个失误,都可能影响机组整体的启动,造成启动用油的增加。比如: 淮阴发电厂电泵按30%容量设计,如果在机组负荷带到80~90MW左右时,再进行汽泵的暖管、冲转、并列等工作,由于这一过程一般达2~3小时,因此必然使开机过程延长2~3。实际操作过程中,由于主机在2400rpm左右暖机一般达2~3小时,因此,在机组冲转到2400rpm时,即用辅汽汽源对小机进行暖管,暖管后及时冲转,在主机并网后,小机已达3000,就可以与电泵并列运行。避免因小机不能及时投入延误启机。 通过这些措施,有效地控制了启动时间,从并网到带250MW负荷一般在3小时左右,控制了启动用油。与同类型电厂(未投用等离子或微油点火装置)冷态升炉用油50~70吨相比,淮阴发电厂两次启动用油均控制在30吨左右,节油达50%左右,节油的效果非常显著。 2?? 锅炉停的节油.1 做好入炉煤的掺配工作和锅炉煤仓料位的控制 淮阴发电厂停机前,制定了停机技术措施,对有关问题进行了详细的规定:在停炉前,提前24小时对锅炉各煤仓的煤质和煤量进行控制,对掺配煤的方案进行调整,提高A、B、C煤仓进煤的挥发份到25%左右。同时,制定了合理的停磨顺序,磨组的停用按D、E、A、C、B的顺序进行,这样安排的优点是,先停D磨后,不会因火焰中心的下移对锅炉的主汽参数造成影响,其次停E磨,是因为A、B、C三台磨火嘴相临布置,有利于稳燃,可以降低锅炉不投油稳燃负荷;A、B、C三台磨中先停A磨,然后先停C磨,最后停B磨是考虑低负荷时投下层油枪助燃,由于下层油枪布置在A磨火嘴上方,对A

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