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石油、天然气工业
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焊管 ·第29卷第 1期 ·2006年 1月
活化 CO2气体保护焊的研究
袁玉兰,王惜宝,朱冬妹,刘 丹
(天津大学 材料科学与工程学院,天津 300072)
摘 要:详细研究了自制的活性焊丝对CO 气体保护焊的影响。结果表明,使用活性剂可以
使焊接飞溅率大大降低,焊缝熔深增加,熔宽增大,深宽比增加,熔滴以细颗粒过渡。分析认为
CO:气体保护焊飞溅降低的原因,是因为活性剂的加入在降低了混合气体有效电离电压的同
时显著增加了CO:电弧的导电能力,使电弧能量密度增加,从而使中等电流下的熔滴过渡方
式由大颗粒过渡转变成细颗粒过渡 ;焊缝成型的变化是 电弧收缩与表面张力变化双重作用的
结果。
关键词:活化焊接;活性剂;C0 气体保护焊;飞溅
中图分类号:TG444 73 文献标识码:A 文章编号:1001—3938(2006)0l一0035—04
0 前 言 方面开展了广泛研究 J,俄罗斯 tOmeHIOK.A.,
KOBa}IeHKO皿.B.,KoBa/IeHKOl,I,B也在20o1年进
自20世纪50年代 CO 气体保护焊问世以 行了有关不锈钢焊接方面的活性剂的研制。目
来,以其具有明弧、无渣、低成本、高效节能、抗锈 前,我国的活化焊接研究主要集中在TIG焊、电子
低氢等特点,在实际工作中得到广泛应用,已成为 束焊、钎焊等方面,对 CO 气体保护焊采用活化
钢结构生产中主要的焊接方法之一。随着对 CO 焊接研究较少,因此开展活化CO:气体保护焊应
气体保护焊过程及工艺等的深入研究,其焊接质 用研究具有现实意义。笔者试验研究了活性焊丝
量在不断提高。这种焊接方法不仅应用于一般结 对飞溅、焊缝成型的影响,并分析了活性剂在 CO
构件,而且开始在压力容器和动载荷结构上使 气体保护焊中的作用机理。
用 。
CO 气体保护焊有两个主要不足:一是飞溅 l 试 验
大,二是成型差。飞溅不仅污染工件,增加劳动强
度,降低熔敷率,也会堵塞喷嘴,使送丝不畅。因 1.1 试验材料及设备
此国内外研究者就此问题从焊接材料、焊接电源 试验采用的母材为低碳钢 Q235,试样尺寸为
等方面开展了大量的研究工作。活化CO 气体 200mm×90mm×10mm;焊丝是直径为 1.2mm
保护焊的研究旨在降低飞溅,改善焊缝成型。 的H08Mn2SiA普通焊丝和 自制的活化焊丝;基本
活化焊接法在TIG焊中应用较早,A—TIG焊 活性剂是碳酸钠、碳酸钾、碳酸钡、长石、稀土等。
接法是在被焊工件的表面涂上一层很薄的活性剂 试验设备为LW 一6/350型拉丝机,INVERTEC
后进行TIG焊,焊接电弧将会产生明显的收缩,熔 V300一I自动焊机,SWHT一1A一2C直线焊接工
池流态也将发生显著变化,从而可使熔深增加 1 作台,54622A记忆示波器,FASTCAM SUPER
— 2倍 J。自20世纪90年代以来,美国爱迪生 10KC高速摄像机。
焊接研究所 (EWI)、英国焊接研究所 (TwI)和 日 1.2 试验方法
本大坂大学焊接研究所等多家著名焊接机构在这 采用活化 CO 气体保护焊与普通 CO 气体
国家 自然科学基金资助项 目
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焊 管 2006年 1月
保护焊对比试验方法,研究活化焊接对焊接飞溅 试验采用 SWHT一1A一2C直线焊接工作台,
率、焊缝成型和其它电弧性能的影响。
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