小井距生物表面活性剂三元复合驱矿场试验.pdfVIP

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石油、天然气工业

维普资讯 · 114- 第 2O卷 第 2期 大庆石油地质与开发 P.G.0.D.D. 2001年4月 文章编号:1000—3754c2091】02—01l4—03 小井距生物表面活性剂三元复合驱矿场试验 张彦庆,黄 梅,李立众 (大庆油田有限责任公 第二_三采油厂,黑龙江 ]t庆 163113) 摘要:小井距生物表面活性剂三元复合驱先导性矿场试验表明,将生物表面活性剂与磺酸盐类表面活 性剂复配所形成的生物表面活性荆三元复合体系与未加入生物表面活性剂的JL复合体系相比,不仅 磺酸盐类表面活性剂的用量减少 l/2,注入化学剂的成本降低了30%以上,而且体系与原油间仍能达到 1旷 w3l/m超低界面张力值,取得中 井区提高采收率23.24%,全区提高采收率 16.64%的好效果。 关 键 词:生物表面活性剂;三元复合驱;动态反映:试验效果;综合分析 中图分类号:TE357.432 文献标识码:A 副段塞的注人。1998年 12月 5日,试验区完成了后 1 试验区基本情况 续聚合物保护段塞的注人转人后续水驱,累计注人聚 合物溶液22057rfl3。 试验区位于萨尔图油田北部北2-5排和北 2-6排 之间 (图 1) 按四点法面积注水外加平衡井的方式 3 生物表面活性剂三元复合驱油试验 布井.平均注采井距 75m,试验区内有 3口注人井, 动态反映特点及效果分析 1口中心生产井和3口平衡生产井,另外还有 1口观 察井 (检515井),因512井套管变形,用检512井代 3.1 注入井动态变化特点 替512井。试验 目的层葡I4—7层。 注人复合体系初期 ,注人井注人压力上升较快, 油层吸人能力下降,随着复合体系的注人,注人压力 逐渐上升,油层吸人能力缓慢下降,而后趋于稳定。 试验区于 1997年 12月 13日进行生物表面活性 剂三元复合体系的注入,主段塞注入孔隙体积 0.10 Pv时3口注人井平均注人压力由水驱结束时的7.2 1%lPa上升到9.3MPa,上升了2.1NPa,上升幅度为 29.2% 视吸水指数则由0.99m3,(NPa-d-m)降到 0.75m3,(MPa-d·m),下降幅度为24.2% 随着复合 体系的注人,注人能力缓慢下降,当副段塞注人孔隙 体积 O.03PV时,视吸水指数下降到最低值为O.59 图1小井距试验区井位图 ,(MPa-d·m),较水驱结束时下降了40.4%。随着 副段塞的注人,注人井注人能力回升,基本稳定在 2 生物表面活性剂三元复合驱试验进 0.7lrfl3,(NPa·d·m),与注人初期水平相当。注人压 展 力则始终处于上升趋势,当副段塞注人 01lPV时, 注人压力上

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