冲件预断槽折断不良原因分析与解决措施.pdf

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模具工业

模具工业 2010年第36卷第6期 29 冲件预断槽折断不良原因分析与解决措施 刘 蕾 ,严智勇 (1.上海泰科电子有限公司,上海 200233;2.上海莫仕连接器有限公司,上海 200131) 摘要 :介绍了级进模中预断槽的设计意义。分析了冲件折断不 良产生的原因,分别从几个方面提出了改 进措施,并对预断槽设计进行了标准化,对同类模具设计具有指导意义。 关键词:级进模;预断槽;标准化 中图分类号:2G38 文献标识码:B 文章编号:1001—2168(2010)06—0029—05 Cause analysisand solvingnleasures0funfavorablebreak ofstamping part UU Lei.YAN Zhi-yong (1. 0Electronics(Shanghai)Co.,Ltd,Shanghai200233,China; 2.MolexInterconnect(Shanghai)Co.,Ltd,Shanghai20o131,China) Abstract:11le design ofpre-cutgroove in progressive stamping dieswas inrtoduced.,n1e causeof unfavorable break in the stamping partswasanalyzed;and some improvementmeasureswere pro- posed and summarized.Then satndardizafion ofpre-cutrgoove design WaSperformed. Key words:prorgessivedie;pre-cutrgoove;satndardization 1 引 言 作为非首要考虑的技术问题,预断槽在冲模设 随着技术发展和市场要求,冲件越来越朝着 计中一直被边缘化,没有引起足够的重视,而冲件在 轻、薄、短、小、高精度、大批量方向发展,因此在电 生产过程中由于预断槽折断不 良而出现返工、报废 子零件制造中,更多的冲件是采用级进模连续生产 现象一直是困扰业界的难题,至今仍难以彻底解 的。由于有些冲件还有电镀和 自动化装配要求,冲 决。一般来说,冲件上压出的预断槽形状都呈V形, 件从模具中出来时通常是与料带连在一起,以便实 也称之为V-OAF,针对不同料厚和不同形状的冲件, 现连续电镀和 自动化装配,并易于包装运输,能有 预断槽可以单独设计在凸模侧或凹模侧,也可以设 效防止冲件受力变形。为了提高电子产品零件的制 计为冲件厚度两侧都有。 造效率,保证装配完成后冲件与料带能够被快速折 冲件预折断不良包括:①预断槽深度过深,连接 断分离,在模具冲压时,要在冲件与料带连接处先 强度差,冲件在后续工序 (收料、电镀、放料)中容易 压出预断槽,形成应力集中点,装配结束时,手工左 脱落,导致料带上缺少冲件、存在空位现象,产品在 右各折 1次90即可折断,如图l所示,从而实现成 自动排插装配时漏装金属件;②预断槽深度浅,连接 品装配陕速高效。 强度过大,未能在此处形成应力集中点,导致装配完 成后,料带分离时不能被有效折断,或折断过程中施 收稿日期:2010一O1—03。 力过大引起冲件变形,造成产品功能失效;③预断槽 作者简介:刘

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