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混凝土绕流处理及预防方案改.doc
目 录
一、施工情况 2
二、绕流情况 2
三、绕流原因分析 3
四、到目前为止所采取的处理措施 3
五、下一步准备采取的措施 4
六、预防措施 6
七、土方开挖应急预案 7
一、施工情况
解放路隧道明挖段盾构始发井地连墙首开幅DB—1(Z121)施工情况如下:
成槽:7月12日11:18开槽, 7月14日20:30成槽。
钢筋笼吊装:7月14日22:00~7月15日06:00吊装钢筋笼。
填砂袋:7月15日06:30~16:00填砂袋,每填筑15m左右进行一次夯实,砂袋填至导墙顶。
混凝土浇筑:7月15日20:10开始浇筑混凝土,7月16日05:00混凝土浇筑完毕,浇筑混凝土前测量孔深63.5,导管下至63m,浇筑方量339m3,设计方量299m3。
二、绕流情况
7月16日05:00混凝土浇筑完毕后,11:00成槽机开始挖121幅西侧(119#地连墙)靠近工字钢一侧的土体,挖至22m后遇见绕流混凝土,挖不动。
根据实际浇注的混凝土方量推断混凝土绕流的范围为-22m~-63.5m。绕流平面示意如下图所示:
槽段绕流平面示意图
三、绕流原因分析
分析原因有以下三点:
①钢筋笼防绕流铁皮太厚(0.4mm),浇筑混凝土时铁皮没有及时打开,未能有效的防止绕流。
②Z121槽段-23.6m~ -26.6m左右出现砂层,-31.9m~ -35.4m为粉砂,-36.8~ -55.4为砂层,局部出现塌孔。
③Z121槽段基坑外侧临解放路,车流量较多,大型公交车行走时对地面的震动较大,这也是造成基坑外侧槽壁局部塌方导致绕流的直接原因。
四、到目前为止所采取的处理措施
7月16日05:00混凝土浇筑完毕后,11:00成槽机开始挖靠近工字钢一侧的土体,挖至-22m后遇见绕流混凝土,挖不动。
7月16日下午组织旋挖钻机进场,17日9:00旋挖钻机开始工作,18日旋挖钻机一直处理至-23m,发现旋挖钻机无法再往下进行处理。
7月18日组织冲击钻进场,改冲击锤用时一天,冲击锤直径为600mm。19日正式开始处理,处理期间夜里因扰民不能施工,至27日处理了3m左右,但此时处理面已经形成一斜坡面,无法再继续进行处理。
借鉴建工集团处理绕流的施工经验,我项目部于27日又进场了一台十字冲击锤,组装完设备后于28日晚开始工作,从-22m开始修正,现已将先前的坡度修小,修正到了-25m位置。
处理至-25m位置处后我项目部在121#西侧进行了一次超声波检测,检测深度从0m~-25m。-25m以下混凝土具体绕流宽度还需待成槽机抓至-63.5m后再进行超声波检测确定。
到目前为止的处理情况如下图所示。
五、下一步准备采取的措施
我项目部借鉴天津站、天津西站、天津地下直径线、于家堡车站等施工地连墙处理混凝土绕流的经验,又经过多方讨论研究一致决定采取如下处理措施:
1、成槽机抓靠近工字钢一侧的土体,抓至63.5m深。
2、及时做超声波检测,根据超声波图显示,得出绕流混凝土的具体范围及其形状。
3、根据超声波检测的成果对119幅地连墙钢筋笼的尺寸进行调整制作。
4、在绕流混凝土外侧增补一幅地下连续墙,长度4000mm,厚度1000mm,深度63.5m,对于先前施工的水泥土搅拌桩可用先用旋挖钻进行处理,然后再利用成槽机进行成槽。经过与设计沟通,增加的地连墙可以为素混凝土结构。并在增补的地连墙两侧接缝处每一侧施工3根φ600@400高压旋喷桩进行止水,如下图所示。
高压旋喷桩施工采用三重管双高压法,施工桩长为63.5m,施工技术参数见下表:
三重管高压旋喷桩施工工艺参数表
项目 技术参数 气压(MPa) 0.5~0.7 水压(MPa) 20~30 水泥浆压力(MPa) 20~30 水泥浆流量(L/min) 30~40 喷嘴直径(mm) 2 水灰比 1:1 提升速度(cm/min) 10 旋转速度(r/min
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