200MW汽轮机通流部分三缸全优化改造及其经济性分析.pdfVIP

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200MW汽轮机通流部分三缸全优 化改造及经济性分析 淮北发电厂 彭占玉 张启顺 200MW汽轮机通流部分改造,已在全国多家电厂同类型机组上进行。我厂# 汽厂第六、第十台产品,于81年12月和82年11月相继投入运行。按照东汽厂不 轮机通流部分进行了改造。其中,#5机改造系东汽厂三缸全优化方案的首台。 本文主要对#5机三缸全优化改造工作作一介绍,并对改造后机组运行的经 济性作一简要分析。 1改造方案及主要内容 按我厂和东汽厂的技术协议,改造方案及主要内容如下: 1.1按设计技术条例确定的改造方案 1.1.1高压部分 ①调节级静、动叶采用新叶型,静叶采用子午收缩; ②第2~12级采用新层流叶型,出汽边厚度8一o.38ram; ⑧第2~5级静时采用分流叶栅,第6~12级采用弯曲静叶; ④第2~12级动叶采用扭曲叶片,沉头铆钉围带,多齿叶顶径向汽封。 1.1.2中压部分 ①第13~22级静叶采用小型损层流叶型,出汽边厚度6=.038mm; ②第14~19级静叶采用分流叶栅叶片,第13级采用大刚度宽叶片; ③第20~22级静叶采用变弧长扭曲叶片} ④第13~i9级动叶采用沉头铆钉,多齿叶顶径向汽封; ⑤第20~22级动叶采用自带冠叶顶,多齿叶顶径向汽封,形成光滑子午流 道; ⑥取消第17、18级和22级动叶中的拉筋。 1.1 3低压部分 ①提高根径,l~5级采用等根径,改善u/c。; 49 ②第1~2级静叶片采用新设计低型损层流叶型,第3~4级静叶采用型损较 低的层流叶型HQ一4型,1~4级隔板均采用焊接隔板; ⑧第1~4级动叶片采用性能优良的加宽叶型,降低蒸汽弯应力,提高动强 度; ④末级以引进技术高效型线进行模化设计,静叶采用斜置技术; ⑤1~4级动叶采用正带冠斜叶顶,多齿叶顶径向汽封,末级动叶片采用拱型 围带,形成光滑子午流道。 1.2改造工作的实旄 1.2.1更换高、中、低压转子,高压转子一套是东汽厂提供的制成品,中、低 压转子是利用我厂#6机原主轴由东汽厂制成的改造转子; 1.2.2更换高压缸调节级喷嘴组及汽封环,更换2~12级隔板(含汽封); 1.2.3 封); 1.2.4更换低压缸1~5级隔板(含汽封); 1.2.5更换#2、#4、#5、#6与低压缸#7正反隔板套及分流环; 1.2.6根据现场实际情况,分别割除了三个排汽缸去湿环,切割后汽缸导流 锥约20ram; 1.2.7根据改造后隔板及动叶尺寸变化,现场对#5隔板套、低压缸中部正 反隔板槽以及低压缸中部、中压缸中部第4级隔板汽封环处进行补充加工。 1.2.8现场高、中、低及汽发对轮铰孔,适配对轮螺栓等。 整个改造工作(包括发电机增容改造)历时约90天,于99年元月初竣工。 2热力性能考核试验 机组投入运行后,安徽省电力试验研究所会同东方汽轮机厂对该机组进行了 改造后的热力性能考核试验。 试验依国家标准《汽轮机试验规程性能验收试验规程GBSll7--87》和美国 机械工程师协会《汽轮机试验规程ASMEPTC6--1996》进行。 大修改造过程中,由省电研所、东方汽轮机厂和我厂有关人员依上述两个标 准,对现场测点情况进行认真检查,加装了一些测点,并更换了部分测量用一次元 件。为使热力计算的基准流量精确测量,重点将主凝结水流量测量孔板更换为喉 部取压标准喷嘴。同时,对试验用一次元件、仪器、仪表等进行校验。 50 试验共进行三次,第一次作为预备性试验,主要是检验热力设备及系统、仪器仪表 的工作情况,并使试验人员熟悉试验过程。24小时后进行第二、第三次试验,作为 正式试验结果,其中两次试验的间隔期间负荷要求变化3MW以上。由于该机组在 进行通流部分改造的同时,进行了调节系统的纯电调(DEH)改造,现场试验的调 节方式得以顺利实现。 两次正式试验,系统不明泄漏率均小于额定负荷下蒸汽流量的0.5%,热耗率 偏差仅为0.19%,远低于1%,试验结果准确可靠。 改造后汽轮机主要性能指标见表一。

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