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李军,等:复合式A/O亚硝化工艺处理晚期垃圾渗滤渡 复合式A/O亚硝化工艺处理晚期垃圾渗滤液 李 军,乔文燕,焦 阳 (北京工业大学建筑工程学院,北京100124) 垃圾渗滤液的成分相当复杂,不仅含有高浓度的有机物,而且还含有高浓度的氨氮、碱和重金属 等。随着填埋时间的延长,渗滤液氨氮质量浓度增加,高达几千毫克升,晚期垃圾渗滤液甚至C/N比 小于3。如此高浓度NH,一N(包括NHf—N)的去除成为一个比较棘手的问题。为此,渗滤液脱除 NH,一N的研究也已成为目前垃圾渗滤液治理研究的最主要内容之一。 I试验装置及试验方法 1.1试验水质与分析方法 本试验所用垃圾渗滤液取自北京市六里屯卫生填埋场原液调节池。试验期间渗滤液水质呈晚期 特点,氨氮浓度和pH值高,可生化性差,如表1所示。 表1试验阶段主要水质指标 I COD。(mg/L)J氨氮(rag/L)pH值 J碱度(以CaC03计rag/L)JTN(mg/L)BOD5/CODI 462723497.9—8.3 8500—12350 1668—29900.15—0.27 l l NH,一N纳氏试剂分光光度法;NO;一N:N一(1一萘基)一乙二胺光度法;NO;一N:紫外分光光 度法;’IN:过硫酸钾氧化~紫外分光光度法;COD:重铬酸钾法;DO、水温:溶解氧仪法;碱度:电位滴定 法;MLSS 6173 103~105。C灼烧减重法;VSS马福炉600。C灼烧减重法;pH值:JENCOpH计。 1.2试验装置及工艺流程 本试验模型由缺氧(A)一好氧(())生物反应器和竖流式沉淀池组成,材质为有机玻璃。A/0生 物反应器分3个相同容积的廊道,每个廊道长120cm,宽20 cm,高60cm,有效水深40cm,反应器总 有效容积为288L。沿池长方向布有竖向插槽,用隔板将好氧池平分成四格(O。池、O:池、O,池、O。 池),在每个隔板上开一个直径为25mm的圆孔,安放时使相邻圆孔上下交错以防止发生短流。如图 1所示。 图1复合式A/O工艺流程示意图 ·473· 全国城镇污水处理及污泥处理处置技术高级研讨会论文集 在该试验中,由于向曝气池内投加了泳动生物膜载体,此时反应池内的生物量由悬浮态污泥和附 着态生物膜组成,构成了复合式A/O工艺。在反应器顶部布置环状曝气干管,并设置若干个小阀门, 由橡胶管连接的微孑L曝气器均匀分布在距反应器底部5cm处,曝气量通过转子流量计调节。缺氧段 设有搅拌器,确保泥水混合均匀。试验所用的三台泵均为蠕动泵。曝气池末端设有喇叭口,溢流出水 进入二沉池。部分二沉池污泥回流至曝气池前端。 2反应器的启动 以六里屯卫生填埋场内氧化沟中的污泥中作为复合式A/O反应器的接种污泥,其SS= 6.3419/L,VSS=3.3279/L,VSS/SS=0.525,总投加量为50L。 Hellinga研究发现温度高于30。C时,亚硝化菌生长速率高于硝化菌,通过控制水利停留时间 (HRT)就可以把硝化细菌淘洗出反应器…。据此,在试验启动阶段,控制反应器内水温30-1-1℃,DO 控制在较高水平为2.8mg/L,HRT为2天。在培养阶段初期渗滤液经稀释5倍后进入反应器,进水氨 d,此后逐步降低渗滤液稀释倍数,一周后不再稀释。 氮容积负荷控制在0.15~0.35kgNH4+一N/m3 下。随着试验的进行,在第16天,出水中氨氮降到25mg/L以下,亚硝化率超过95%。这表明:亚硝酸 菌已经成为系统中的优势硝化菌种,亚硝化反应器的启动成功。 3运行效果与分析 3.1 反应器稳定运行阶段处理效果 在试验期间,该复合式A/O反应器运行稳定,出水效果良好,见表2。氨氮去除率超过99%,在大 部分情况下,反应器出水中氨氮浓度小于20mg/L;由于出水中含有大量亚硝态氮,使得反应器出
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