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一起拱顶油罐罐顶塌陷事故原因分析.pdf

维普资讯 一 起拱顶油罐罐顶塌陷事故原因分析 聂栋 良 (中国石化广州分公司 广 东广州 510726) 摘 要:分析 中国石化广州分公司一起拱顶油罐在运行 中发生塌陷事故的原因,提 出要对引起事故的因素 给予足够 的重视 ,要严格执行有关标准、规范和制度 ,并要针对生产和设备的现状 ,及时调整工艺参数 ,采取 有效措施 ,尽可能降低各种 因素对油罐的影响,确保油罐的正常运行 。 关键词 :拱顶 ;油罐 ;塌 陷;原 因分析 在设计负压为490Pa下运行 ,那么实际运行负压为 588Pa,这 1 油罐状况 就超过了设计负压值的20%,因而也可能引发事故。 广石化商品燃料油罐 区 506罐为 5000m 的立式拱顶钢 (2)506罐投用至今 已达到 20年之久,随着油罐使用时 罐,1978年建造投用。该罐壳体采用 AF普通碳素钢材料。 间的增长 ,钢板不断被腐蚀 ,加之近些年来广石化多炼进 口 油罐设计操作温度 130—150~C,油罐工作正、负压力分别为 高含硫原油,加工过程中产生的硫化物与水或水蒸气反应, 1961Pa、490Pa;试验正、负压力分别为 2157Pa、1964Pa。规 生成酸性物质 ,加速 了钢板腐蚀 。罐顶钢板 因腐蚀减薄,导 格型号 ~22.375m×13.661m,容积 5473m 。罐顶设有 1个量 致其强度大大下降,这也是油罐塌陷的重要因素。此次 506 油孔、2个透光孔、1个通气孔。通气孔直径为 250ram,其下 罐罐顶塌陷后 ,检测其厚度发现最薄处仅有 2.4ram,可见该 方装有金属网阻火器 。罐顶设计厚度 4.0ram。 罐的腐蚀程度是很严重的。有关资料表 明,我 国沿海地区油 罐腐蚀情况较 内陆地区严重,平均腐蚀 率为 0.1—0.2mm/a 2 事故经过 (个别部位达 0.3mm/a以上 ,甚至发生穿孔),这也是油罐普 1998年 7月15日18时 50分许 ,商燃罐区中班操作工去 遍存在的问题 ,应该引起重视 。 罐区巡检 ,发现 506罐靠东面边缘的罐顶 已凹下一大片,立 (3)温度下降使罐 内气体发生冷缩,是引发此次事故的 即上罐检查并报告处理 。 另一个重要因素。油罐存 油少而油气空间大 ,在突降暴雨, 事故发生前 506罐运行情况:7月 13日夜班至 7月 14日 外界气温骤降的情况下,油罐发生凹瘪、塌陷的事故已不乏 夜班收油至满罐 ,7月 14日日班开始经 504泵 (Q=180m / 先例 。这对于油库、罐区各拱顶油罐 的运行,以及清罐、蒸 h、H=150m)付油至焦化装置 ,温度 139~C,付油至焦化装 罐作业时都应起到警示作用。 置最大流量为 108m /h,至 7月 15日13时停 ,15日16时许 506油罐塌陷前几天气温十分炎热,已有多天未下雨。7 降了一场暴雨,气温骤降。 月 15日下午降了一场暴雨,室外气温在较短时间内有较大幅 事故发生时,506罐 内油液高 1.783m,罐 内存油体积 度的下降。当时罐 内油品温度为 128~C,油液位高 1.783m, 685m ,罐 内油品温度为 118~C。 罐内存油体积 685m ,罐 内油气空间有 4788m 。由于外界气 事故发生后,测得罐顶凹陷面积达 48m ,下陷最深处达 温突降,罐内油气温度也下降。而此时罐 内油品的温度较高 , 46cm,拆检罐顶通气孔 ,发现通气孔金属网阻火器锈蚀较严 内外温差大,很容易使渣油油气凝固于阻火器金属丝网上, 重 ,有较多冷凝渣油附着在金属网丝上 。

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