合成二车间改善回顾课件.pptVIP

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2010年9月为了改变车间劳动量大的情况通过员工的集思广益,制作了投料车,并在车间的三层安装了行车,从本质上改变了车间的投料方式,减轻了劳动量,为四班倒打下基础。 投料车内部的坡度经车间管理人员及员工分析、试验总结进行了多次的改善,在实际使用中起到了很好的效果。 后记: 一年耕耘一年收获,一年改善一年成长,合成二车间正在通过不断的改善,一步一个脚印的由农化最大车间向农化最强车间迈进。 我们有足够强大的支持团队,我们有足够坚定的信念,2012,我们会走的更高更远! 员工分享: 王雪忠 我说的就是我做的,我做的就是我说的,结果铸就辉煌! 合成二车间2011年度 改善历程总结 京博农化 * 2011年部门改善总结 公司推进改善已经持续一年,在这过去的一年里合成二车间无论是在车间的环境、员工的劳动强度,还是节能减排方面都作出了很大的改善,更加重要的是车间已经逐渐形成了一种改善的文化氛围。通过车间大的改善项目激励员工从自己的身边的小事做起,从眼前做改善,使得车间的改善成为了一个整体,促使员工的心态和精神面貌也有了很大的改观。 经过一年的改善持续,尤其在检修完成工艺优化以后,无论是产品的产量、质量、成本都有了质的飞越,2012年我们会做的更好! 环境改善 1 劳动强度改善 2 团队心态改善 3 改善展示目录 4 关爱员工行动 * 一、环境改善亮点展示 2011年合成二车间的环境有了很大的改观,这首先归功于车间员工不懈的努力。最明显的改善就是车间内气味的改善。 为了在减少装置内的气味,同时保证生产正常运行,我们的员工做出了很多的改善并取得了良好的效果。 改善时间:2011年4月10日 改善原因:合成工段升温保温及破坏过程中各个班对引风的开度缺少标准,操作上不稳定,合成工段粗品的收率及含量波动大。 改善人物:李振喜 改善效果:改善后,合成的操作可视化,便于统一操作,监督和检查。 环境改善第一步——制作分度盘 改善时间:2011年6月25日 改善人物:李振喜等 改善原因:合成反应釜安装U型压力计能够准确反映釜内压力情况,为节省费用,加快进度,自行设计制作. 改善效果:自制U型压力计,节省购买费用,及时制作加快改造进度。 改善第二步: 环境改善第二步——安装自制U型压力计 改善时间:2011年6月25日 改善人物:李振喜、张发桂、初振波等 改善原因:杜绝装置顶放空产生烟气 改善效果:处理吸收塔漏点,将原风机更换为真空机组,吸收塔无漏点,任何条件下无烟气产生,水箱一级内YS浓度≥31%,将回收盐酸做成商品。 环境改善第三步——引风机改真空机组 引风机改真空机组 改善第四步——现场绿化,美化环境 6月份将合成吸收塔尾气治理彻底后,由朱主任提出,全员参与将合成吸收塔东侧空地改造成了一个小花池。员工们积极付出移植来各种花草种在里边,使原来被盐酸腐蚀发黑的脏乱之地变成了现在郁郁葱葱的小花园。 改造后 盛开的小花 改造前 * 二、劳动强度改善亮点展示 2011年为了真正的减轻员工的劳动强度,无论是在公司层面还是在员工层面上都做出了极大的努力。 从航吊使用、投料车改造、真空吸料、液体转料等投料方式的升级,每一次改进都带来劳动强度的降低。 劳动强度改善第一步——安装投料车和行车 劳动强度改善第二步——安装投料车加坡度 2011年6月份,为了从本质上降低员工的劳动量,在车间的组织下,对投料方式又进行了变革,在制酸工段安装下伸管,使用真空抽吸物料进釜并试验成功,合成二车间逐渐的告别投料车,行车的使用率开始降低。 劳动强度改善第三步——真空吸料 劳动强度改善第四步——一体化工艺流程改善 2011年检修期间,车间对整个工艺流程进行了调整,完成了制酸硝化合成三个工段的一体化改造,取消了原来劳动量最大的制酸离心和双锥干燥,并且在硝化和合成工段基本消除了投料操作,大大的减轻了劳动的强度,真正为员工创造出一份好的工作。 一体化工艺在车间运行一个多月以来,员工的劳动强度大幅度的降低,得到了广大员工的一致认可,现场的工作环境得到了很大的改善。 一体化工艺在车间运行一个月 合成与投料车挥手告别 一体化工艺在车间运行一个多月以来,员工的劳动强度大幅度的降低,得到了广大员工的一致认可,现场的工作环境得到了很大的改善。 一体化工艺在车间运行一个月 制酸工段只需要开关阀门和泵,简单多了,4个人就够了 一体化工艺在车间运行一个多月以来,员工的劳动强度大幅度的降低,得到了广大员工的一致认可,现场的工作环境得到了很大的改善。 一体化工艺在车间运行一个月 硝化工段抽滤槽和双锥干燥没了,我们要更加精心的进行分层的操作 曾经的老朋友今天已退休 制酸离心机 硝化双锥干燥 合成投料车

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