炭素生产中炉渣代焦粒可行性研究报告.docVIP

炭素生产中炉渣代焦粒可行性研究报告.doc

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
炭素生产中炉渣代焦粒可行性研究报告.doc

炭素生产中炉渣代焦粒 可行性研究报告 摘要:介绍了,在,。,易于实施关键词:?? 实验分析 取代 焦粒 目前我公司炭素为年产3万吨的38室焙烧炉生产线,所使用焦粒为市场供应。目前其他厂家使用填充料现状是:青铜峡铝厂炭素分厂、神火集团炭素公司、焦作万方铝业炭素公司、上街炭素厂等利用生产预焙炭阳极的原材料煅后石油焦,以求低灰份(≤0.8%),与炭块同质,良好导热,以最大限度地保证铝的高品位。一般炭素厂为降低成本使用的是冶金焦末,含炭量60%--80%,灰份10%--30%。个别村办土窑小炭素厂焦粒里面有加石英砂的(透明晶体良导热),但比例及小(15%左右),我公司不具有以上厂家的条件,2009年2月12日,公司组织召开了炭素车间生产骨干会议,中心议题是煤渣代替焦粒作焙烧介质的可行性论证,兄弟单位丰源热电厂产生大量的炉渣;我公司造气车间每天也有近10吨的炉渣产生。经过充分的讨论,认真分析了焦粒的性质、作用及其物理性能。炉渣的特性及与焦粒的区别。 一、填充料的作用及基本要求 1、耐高温、起隔离、传热作用。最高温度1300℃,保证热量从火道经填充料传导到炭块中,填充料包严炭块,防止炭块遇空气氧化。 2、有孔隙,便于生块高温时大量挥发份逸出经填充料孔间隙进入火道燃烧。 3、少灰份、同质性、近炭性。防止粘附(或扎嵌)在炭块表面的高灰份粉末和颗粒进入电解槽而降低铝的品位。 4、粒度要求:0.5mm----6mm,粉末不超10%。 二、炉渣特性及弊端分析 1、虽耐高温,但传热性不好,其性能不如炭质焦粒。所以不能完全取代。例如炉渣用于房顶保温、做空心砖等方面,利用的就是其隔热性能。 2、高灰份,易增加炭块表面灰份而降低铝液品位,所以也不能大批使用。炉渣主要成份是硅酸盐类,例如硅酸铝、硅酸钙等。 3、热电厂炉渣白色矸石太多,自身无孔隙,研碎后加入焦粒,等于人为加入灰份,又影响导热传气作用,弊端太大。我公司造气炉渣本身多孔、少矸石、有点炭,研碎后再去粉可适当加入焦粒中。 三、炉渣替代焦粒实验 09年2月15日至3月17日,炭素车间根据公司要求进行了炉渣代焦粒实验和测试,下面简要介绍实验方法: 1、纯炉渣单层焙烧法: 1.1 用丰源热电纯炉渣做单层实验一次,11号室第5料箱顶层立装6块,用280曲线焙烧,测试结果见下表“电4和电6”; 1.2用造气纯炉渣做单层实验一次,27号室第1料箱顶层立装6块,用280曲线焙烧,测试结果见上表“造1和造6”; 2、炉渣与焦粒混参实验 2.1用85%焦粒与15%造气渣配置混合填充料进行维持生产20天,质量上暂没有发现问题,测试结果见下表“15%造渣”。 附:公司质检处09年4月7日对试样的测试结果: 试样名称 试样来源 灰分% 电阻率 μΩ?m 体积密度/cm3 耐压强度Mpa 碳阳极 电4 0.47 66 1.53 29 碳阳极 电6 0.43 65 1.45 28 碳阳极 造1 0.59 69 1.56 30 碳阳极 造6 0.61 70 1.54 30 碳阳极 15%造渣 0.60 58 1.54 30 3、结果对比与分析 3.1电阻率太高,国标要求不能超过60μΩ?m(二级品)。三级品不能超过65μΩ?m。前四样品属等外品,15%化渣属二级品。 3.2氧化与外观比较:用电厂渣焙烧出的炭块氧化特别严重,6块全部报废,氧化烧损达20%左右,火道侧墙上发现大面积的结焦物,所以炭块密度、强度都受到了影响。用造气渣焙烧出的炭块没有氧化,炉墙没有结焦,但传热性能低,浪费了热能。 4、结论与建议 4.1导热性对比结果:焦粒 >15%造渣 > >100%电渣 >纯100%造渣 4.2填充料要求有良好的传热性,以便把火道的热量按一定的梯度传到炭块中,由于焦粒含炭量高,传热性远远高于电渣与造渣,根据测试结果,用纯电渣或纯造渣完全取代填充料从技术上是不合适的。 4.3 建议:掺加15 %造气渣维持运行,以后根据测试结果再适当加大比例。

文档评论(0)

精品文库 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档